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January
-CHINA 庄嘉霜
(本刊专家委员会委员)1952年开始从事一线汽车维修工作,曾任大型维修企业厂长、经理等,接受过日
产、通用公司的专业培训,参与过多次行业技术革新项目,培养了许多技术人员。
一位汽修老前辈的修车心得
罕见的脱焊
焊接是汽车工业的重要工艺与手段,汽车零部件中有相当数量的组件是通过焊接方式连接的,其中以构件与蒙皮最具代表,即无处不焊接(点焊由焊接机械手完成)。自动变速器内制动带(F2、F3)的金属带与挡块也是点焊连接的。
我曾承修一辆标致406轿车,配置AL4变速器,累计行驶300000km,前进挡不走车。解体变速器后
发现F3制动带挡块脱落,这是没有前进挡的主因,见图1。更换新件是修理的唯一选项,但是这种罕见脱焊的原因引人深思:①制动带是变速器锁止、放开齿毂的重要部件,它的损坏原因属制造工艺品质问题,与驾驶、修理和道路无关,该部件由专业生产线完成,先金属后敷料(摩擦材料);②点焊脱落的原因可能是挡块厚度3.5mm、钢带厚1.6mm,二者厚薄熔接时间尚需优调或金属零件表面清洁不佳,造成“虚焊”,而埋下隐患;③焊点少、强度低使其不足以支撑活塞顶出的压力,在零件的受力方向可多布置2~3个焊点,做到万无一失。重新焊接应采用氩弧焊,施焊处要用含水湿布控制过热,以防伤害摩擦敷料,每个焊点的施焊时间不超过2s。
有意义的数据
世间万物皆有规律,汽车零件也有由新到旧再到报废的周期。
一辆正常使用的家庭轿车,发动机型号是风神EQ486,在累计行驶180000km后产生冒蓝烟、机油消耗增加的故障,于是进厂检修。由于使用年限长、行驶里
程多,我们决定抬下发动机。解体后发现四个缸的油环因积炭咬死,失去弹性刮油功能,这是机油上窜的主因。需要更换活塞环、大小瓦、气门油封和汽缸床(大修包)。
宝马摩托通过检测,我们记录了一些颇具意义的数据:①该发动机缸径86mm(公称尺寸),实测汽缸底段Ф86.03mm(原厂),中、上段Ф86.04mm,三个缸一致,唯第一缸Ф86.05mm,为何多出0.01mm 呢?究其原因,第一缸处于水泵进水口处,存在冷磨损的因素,汽缸精度在运行180000km的磨损量是0.01mm,品质不错,原厂汽缸珩磨交叉痕迹还肉眼可见(见图2);②活塞直径是85.98mm,实际磨损量是0.02mm,仍属上品;③标准活塞环实测平环为86×1.17×1.17(mm),油环为86×2.08×0.44(mm),旧环的实测磨损量在0.01mm内,虽然尚可使用,但考虑到下一个100000km的品质,决定更换新环。
以上的测量数据(收集与记录)有利于我们认知零件在运行中的实际磨损量,方便制定符合实际需要的预防维修措施。
正时要“万无一失”
汽车内燃机(四冲程)的正时十分重要,就像人体的心脏早搏晚搏都不行,正时要绝对准确。正时一错,
轻则无法启动,重则打弯气门、顶破活塞。那么如何掌控正时呢?这里介绍两种实用的方法。
1.理论
图1 F3制动带挡块脱落
图2 汽缸精度完整
F3制动带挡块脱落
汽缸精度完整
◆文/福建 庄嘉霜
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2014/01·
汽车维修与保养看书后修车,修车后再看书,循序渐进,熟知发动机的基本原理后就不难解决正时问题了。推荐大家阅读尹力会、栾琪文所著的《汽车正时校对手册》这本书。
2.实践
同样遵循先易后难的基本过程,从直列四缸、六缸到V型六缸、八缸、十二缸逐一认知。遇到不熟悉的发动机,在分解时首先确认正时标记后再用不掉的红记号笔将正时标注,可以确保装配时万无一失。
正时可以用逆向反证来理解,即直列六缸第一缸活塞压缩上止点时,进排气门全闭,就是第六缸的排气终了,进气门提前开启(约0.3mm)。也可以逆向思维,将曲轴顺时针旋转360°,就是第六缸活塞压缩上止点,反过来检查第一缸进气门开启提前角,与上述同,则该发动机正时绝对正确。
根据直列六缸活塞走向,即1-6同向、2-5同向、3-4同向,曲轴夹角各120°,曲轴转动时都有两个缸同方向上下,以此推理,做功的邻缸绝对是进气冲程,反之亦然。
正时是很容易掌控的。在任何发动机大修的分解过程中,切记首先确认原厂正时标记,加上自己谨慎的红标记,这台发动机大修起来一定成功。
一辆2008款宝马X3,发动机型号为M54,总装配时,首先插入正时定位销使飞轮正时孔与缸体正时孔定位,见图3。保证1-6缸上止点(活塞少量下沉是为了给气门安全空间),分别将凸轮轴的两块正时模块,扦入凸轮轴的前端与后端,见图4。
正确的进行正时,车辆的启动性能会非常良好。
“此轴非彼轴”
汽车内燃机的重要零件曲轴与凸轮轴是两种完全不同的形态,它们是由不同材质、不同工艺制造的精密长轴,各司其职,见图5。在此介绍上述两轴的本相及损坏的修复方法。
1.曲轴
曲轴是往复式四冲程内燃机的“脊椎骨”,含单缸(摩托)或12缸大马力(500匹以上)的关键零件,由45号钢锻造,其热加工工序为胚料、粗锻、模锻、切边、精整;冷加工工序为表面喷丸、切总长、打中心孔、粗精车(曲轴车床)、钻油孔、动平衡、称总重;热处理工序为正常化处理和调质处理、金相分析。
曲轴在运行中,大小瓦承受巨大冲击,是不能脱皮和烧瓦的。烧瓦多因润滑油不良、油压下降、超负荷使用引发大小瓦异响,进而烧瓦(一旦烧瓦按规定应立即停车,避免大祸)、巴氏合金脱落、轴颈与瓦片底板“铁磨铁”,最后导致整轴报废。
一旦曲轴烧坏,汽修厂理所当然更换新配件,其技术含量属正确装配而已。如果配件短缺,就需要进行修复,方法如下:①电镀,首先必须在曲轴磨床磨削掉全部烧蚀的表面(硬化层),直到见光为止,然后交由电镀厂镀软铬(镀层控制在0.8~1.0mm),再上磨床磨至规定尺寸,采用镀铬全程冷加工,曲轴是不变形的;②喷涂,用专用堆焊设备喷涂轴颈,然后磨削,由于存在热变形,喷涂后须火焰校正曲
轴才能上磨床。由于当今市场上配件充沛,以上两种曲轴修复工艺已淡出维修市场,但掌握和了解这两种手艺也是一种智慧与技能。
2.凸轮轴
凸轮轴是驱动气门开闭的,它与曲轴的传动比是2∶1,材质是球墨铸铁(#40-10)。
二冲程内燃机没有凸轮轴,如摩托、前苏联玛斯(北极熊)。凸轮轴的热处理工艺为凸轮顶部高频激冷硬化和金相分析,特点是运转瓦座是铝缸盖,而非瓦片,与曲轴一样,同是“软硬共存”。
凸轮与气门挺杯的配合关系是“硬碰硬”,与曲轴同理,损坏一道会使整轴报废。
从价值与成本考虑,不能报废整轴,只能
图3 插入正时定位销
图5 曲轴与凸轮轴“坏杯保轴”,所以在工艺上,气门顶杯热处理硬度要略低于凸轮顶部2~4度。
以上介绍的是制造工艺,修理则是修理工艺。一旦凸轮轴损坏(磨蚀或崩裂),除了更换配件外,还可以修复,方法是诚邀优秀焊工进行堆焊,焊层硬度可达洛氏62度(不经热处理),然后用风动小砂轮精磨,使仿形高度准确,最后进行火焰校正,即可满足使用要求。
武器是重要因素
我们从事汽车修理的人,要用到很多工具与设备。可谓工欲求其善,必先利其器。没有套筒、扳手、扭力杆,任何一位维修人员都无法徒手拆下缸盖。“世达”“史丹尼”为汽修人员配齐了一套套专用与通用工具,来之不易,弥足珍贵。
曲轴正时定位销
曲轴(锻件)
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·January
-CHINA 笔者曾承修一辆沃尔沃富豪XC90越野四驱轿车,供油系统故障,需要更换电动泵。这项作业虽不复杂,但有学问,难就难在油箱上面有两个黑塑料盖(图6),规格为直径Ф130mm,螺距6mm。小小塑料盖,看似简单,拆起来不简单,没有专用工具,只能“望盖兴叹”。我们来直径Ф100mm,长度45mm的钢管一段,剪切3mm厚的镀锌板9块,规格为17mm×14mm,均布焊固在钢管端部,一件自制的专用工具就在眼前(图7)。有了工具维修工作一气呵成,十分顺利。
通过此例,可体悟到事在人为,成在动手。历史上吴运铎就是军工专家,八路军的械厂就在他的肩上挑着、箩筐里装着,王崇伦的“反围盘”使钢铁冶炼革命性突破,倪志福的钻头出神入化……在工业科
技先贤前辈的激励下,笔者在汽修生涯中对自制各类工具执着痴迷、废寝忘食、乐在其中。倘若全国几十万汽车维修人员中有百分之一的有心人爱做工具、会做工具,汽修天地便会万紫千红,别有一番风景。
烤漆房的安全与维护
生产必须安全,安全为了生产。这一句铭言,适用于一切企业,可促进社会和谐。
如今烤漆房已是汽车修理企业的重要设备、喷漆车间的必备手段。改革开放初期,烤漆房是少见的稀有设备,只有为数不多的大规模修理厂有实力进口意大利烤漆房。那时的烤漆房形同“朝廷贡品”,其天价足以令小厂望而却步。
随着社会的不断发展,江苏盐城“中大”破茧而出,造出了我国自产的烤漆房,为我国的汽修设备填补了技术空白。如今的
烤漆房星罗棋布、产能过剩,而新问题又出现了:设备利用率低。
人要维护健康,烤漆房要维护完好。笔者所在公司于1995年购置“中大”烤漆房,使用至今,已有18年,而其性能(空气过滤、燃油加热、房内照明)依然良好,其品质与进口设备相比毫不逊,是国产烤漆房的佼佼者。然而,事物是一分为二的,烤漆房虽好,倘若使用中失养失修,则会滋生隐患,甚至
导致火灾的发生。因此,在使用烤漆房时,不论是电加热或燃油加热,都必须按使用规范定期维护检修。
近期,我们感知到烤漆房震动频率日增,房门有地震的感觉,必须彻底检修。我们拆下两台风机,检修中发现一台运转平稳,一台震动量大。认真检查发现,电机(南通通灵电机3kW,900r/min)的动平衡块松动(每块9.5g),造成位移(五块堆聚在一起),使之失去平衡而震动,震源到了,接下来要做的就是解决问题。由于笔者所在公司不具备电机动平衡专用机床,所以只能采取静平衡,用心重新调整平衡块,调整后试运转,震动消除。
电机震动是不允许的,后患难料。因为两台风机箱外壳被生产厂用拉铆钉封闭,笔者所在公司从未动过,于是推测平衡块位移的原因应该在生产厂,应属生产厂的动平衡工序操作人责任疏失,平衡块的固定螺钉旋紧力矩不足所致。
在这次电机检修中,我们还发现电机三相导线腐烂,此属线束日久老化,及时更换,消除用电事故隐患。预防维护可使烤漆房工况正常,技术完好;反之,若对烤漆房只用不养,待到其病入膏肓,后果不堪设想。“治未病”对人对机同理,极具意义,可防患于未然。
过度设计的烦恼
汽车的各运转总成或部件,都无一例外地需要各种油品来保证其安全运行。并有各种油封来管住油类之间不渗不漏。油封是十分重要的密封件,上世纪其材质为牛皮,如今由耐油橡胶做成,并带有回油螺纹,十分精致。
一辆悍马H2越野吉普,累计行驶19万千米,发动机曲轴后油封外漏油,拆下变速器(分动器)总成及曲轴后油封铝支架盖,发现衬垫的胶唇与铝板(厚度1.5mm)有局部脱胶现象(图8),造成漏油。华而不实的过度设计是造成此故障的原因,该油封盖若选用优质纸垫完全可以使其经久耐用且不发生渗漏,然而由于使用了“精美”的铝片加胶唇,成本上去了,烦恼也增加了,有“画蛇添足”之嫌。
这个弹簧多了
汽车的操纵性好坏,表现为它对驾驶人体力消耗的多少,也就是说操纵性好的车辆要轻巧方便,不能像拖拉机那样傻、大、黑、粗、笨。
一辆东风风行LZ6500旅行车,累计行驶10万千米后,车主反映离合器重,有时等红灯时踩离合踩到左腿发抖,深感疲劳。拆下发动机,我们发现:离合器的驱动机构是软性拉线与分离叉轴连接,分离叉轴设回位弹簧两个(弹簧直径Ф3.5mm),用拉力称测量弹力为4kg。我们分析认为弹簧多了一个,多则重。为此,我们拆下离合器分离叉轴,卸去一个弹簧,并适时调整,事后司机反映离合器明显轻了。帮助别人,快乐自己,我们维
修人员何乐而不为。
图6 油箱盖图7 制作专用工具
图8 衬垫胶唇脱落
铝、胶复合衬垫
胶唇脱落
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