关于LNG加气损耗问题的分析
  摘要:在加气站发展过程中,对管理水平的要求较为严格,且容易受到环境、人为、科技等因素的影响。在实际运营中,加气站的建设与完善在不断满足现代人们生活工作需要的同时,也存在一定的能耗问题,对于节约能源和安全生产造成一定的不利影响。
        关键词:LNG加气站;损耗问题;控制措施
        引言
        目前,天然气加气站主要有CNG、LNG和LCNG三种形式。天然气汽车节能减排效果显著。近年来,各级政府积极鼓励使用清洁能源汽车,LNG加气站将迎来“黄金”发展期,但投运前阶段因LNG销量小,会产生大量的BOG(全称Boil Off Gas)气体,LNG加气站损耗率会大于定额损耗率5%,甚至会大于10%以上。LNG加气站的损耗分为正常损耗和异常损耗。正常损耗是LNG加气站在正常运营过程中,由于工艺流程、常规设备维护,加液的插拔操作,罐车卸液软管内吹扫、置换等正常的系统排放损耗。异常损耗主要是工艺设计不合理、选用不合适的保温方式、销量偏小、气源温度高等原因引起的,因此,如何降低LNG加气站异常损耗是摆在企业面前的重要课题。
        1控制卸车作业损耗
        1.1通过潜液泵卸车时,泵池气相放空阀长时间开启
        在泵卸车工艺流程下,泵池气相空间与储罐相连管路阀门处于关闭状态。将槽车与泵池之间的液相管路导通后,泵池中的BOG需要手动放空,以达到引液和使潜液泵顺利运转的目的。在潜液泵顺利运转后需要及时关闭手动排空阀门,若卸车过程中此阀门长时间开启,LNG将会通过放散管路排放。同时卸液接近尾声时,在气液两相流时,进入泵池气态天然气也需要通过放空管理排空,以使泵顺利运转。另外,当槽车装有质量较差的LNG到站时,LNG饱和温度较高,一般高于-148℃时,LNG流入泵池时也会产生较多的气态天然气。这种情况下,为使泵顺利运转,也需要不断排空泵池中的气态天然气,同样会使损耗增加。
        1.2卸车后槽车内LNG残留较多
        LNG的低温深冷液体特性,其盛装容器和管道阀门等都是特种钢材,储存输送也是一个封闭系统,不能直视其在容器中盛装量,只能通过液位计或液位变送器间接得到容器中的盛装量。目前无论槽车还是站内LNG储罐液位计都未进行强制检验,其测量精确度会影响操作人员对卸液量的判断。另,为保证LNG潜液泵的净正吸入压头,槽车需维持一定压力,边卸液边增压,是一种动态的过程。在卸车作业接近终了时,若槽车压力过低,则潜
液泵不能正常运转,残留LNG增多;若槽车内余压过高也会使磅差增大。贸易结算时,每车液容许磅差是±200kg,根据LNG特性和实际管理经验,槽车罐车应平放或罐车头部比尾部略高,在卸车结束时槽车压力控制在0.3~0.35MPa之间,可有效控制磅差,一般损耗在50~100kg之间,极个别情况才会出现负损耗情况。另外,通过槽车和储罐液位表对照,判断卸液量。有经验的操作员会通过感知卸液软管的振动,或缓慢打开槽车尾部出液管路放空阀等途径判断槽车内的残余LNG情况。
        2 BOG的产生与LNG的蒸发
        2.1良好的管道保温
        加气站的管道保温一般有两种,即使用真空管道和现场裸管做保温处理。真空管保温效果好,但受多种因素影响,内部膨胀节容易受损致使管路失真空,且真空管路需要厂家定制,一旦失真空维修周期较长。裸管保温方式有聚氨酯发泡、福乐斯缠绕等多种方式。从各加气站的实际使用效果来看,无论从维修更换的方便性、保温效果,福乐斯保温裸管保温更具有一定的优势,但要注意消除长直管道由于热胀冷缩引发的引力变形。
        2.2选用绝热效果良好的储罐
        LNG站用储罐的绝热方式一般有两种,即填珠光砂和高真空多层缠绕绝热。填珠光砂
储罐制造工艺相对简单,价格也相对较低。高真空多层缠绕绝热,是用锡箔纸、铝箔纸及保温纸将储罐内胆反复缠绕后再对储罐抽真空,绝热效果较前者好,也减轻了罐体重量,但价格相对较高。无论哪种储罐,真空度的降低,都会使绝热效果变差,致使蒸发器生产过多。日加气量少于4t,储罐液体周转时间超过5天的站点,最好选用高真空多层缠绕绝热储罐,并按照规定要求,定期对储罐进行真空度测试。
        2.3 PLC控制系统设置泵池进液阀关闭时间
        真空泵池虽有一定的保温效果,但由于自身结构原因保温效果会有所欠缺。在泵池进液阀门常开的情况下,泵池中LNG的不断蒸发,回流储罐致使其压力上涨。若在PLC程序调试时,将泵池进液阀门设置为加液后5~10分钟自动关闭,在5个小时以上的加气停歇空闲时段内,蒸发后的LNG得不到补充,便可有效控泵池LNG的蒸发。
        2.4尽量减少管路阀门、弯头的数量,缩短管路的长度
        为了保证加气站的安全运行及达到工艺要求,一定数量的阀门、弯头等管件是必不可少的。但在管路中每增加一个管件、每增加管路的长度,都会增加BOG的生成点。因此,在保证规范、工艺和安全要求的前提下尽量减少管路阀门、弯头的数量,缩短管路的长度。
        2.5注意检查泵后增压气动阀关闭情况
        气动阀门因调节不当,会导致出现关闭不严的情况。如图1所示:
       
        图1lng汽车
        若增压调压汽化器前端气动阀关闭不严,在加气或卸车的过程中会有LNG进入汽化器蒸发为气体进入储罐,导致压力升高。此阀关闭不严,阀后管路会结霜结露,巡检时要注意观察。
        3运输接卸过程控制
        (1)合理准确的上报调液计划,保证站内整车卸液尽量避免分卸,保证站内卸液不押车,押车时间过长会导致液体温度升改变液体温度性质,造成LNG液体在储存过程中压力增长较快。(2)在卸液过程中保证正确操作,在储罐压力高时应和槽车进行气液平衡压力。(站内储罐气相管连接槽车出液口,使站内储罐气体通过槽车储罐底部进入,不但液化了部分气体,而且还降低了槽车压力升高速度)。(3)调整好卸液的时间段,尽量选择夜间无车加气或加气车辆较少时卸液,在卸液过中尽量不要停止卸液,保证卸液一次完成。(4)经常性的对管道保温进行检查维护保养,确保管道气化率保持在最低水平内。(
5)卸液即将结束时,先关闭槽车回气阀门,降低潜液泵频率,将进液阀关小,保证潜液泵抽到不带负荷(看潜液泵电流),然后关闭槽车出液阀门,把管道里的液用泵抽空后再停止卸液,这样避免了卸液后管道内的损耗。(6)槽车过磅时站内人员必须跟车监督保证过磅数据真实有效。(7)部分老式槽车储罐在拖挂上水平安装不带倾角,卸液时损耗比带倾角的槽车要高一些,公司对场地比较宽阔的加气站,卸液区都增加了15°倾角的卸车平台,使老式槽车的尾部出液口处于最低点,降低了老式槽车的卸液损耗。
        4进行工艺改造
        (1)储罐至加液机间管道较细(改造前¢25,改造后¢40)弯头较多,在加液过程中,液流受阻加液机工作一段时间,造成低温泵内气体过多,需要从低温泵处进行排气,增加泵内液量才能正常加液。(2)建站时储罐位置较低,改造后将储罐提高40CM,加大储罐与低温泵的位差,减少液流自然阻力。
        结语
        一般站用LNG储罐多为60m3,储存LNG约22t,对于日加气量小于4t的站点,储存LNG周转周期5天以上,因储罐超压排放是导致损耗的主要原因,主要从减少BOG生产和LNG蒸发、优化加气站设计方面考虑。而对日加气量较大,每个卸液周期内都不会因储罐
超压而放空的气站,此时的损耗要着重从卸车及漏点两个方面考虑解决问题。
        参考文献
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