朱伟伟;陈刚
【摘 要】通过对比原型车和竞品车的滑行试验数据,分析了整车的行驶阻力,试验结果表明原型车的空气阻力大于竞品,通过CFD分析并提出了驾驶室造型的优化方案,改善了整车行驶阻力.并针对新的滑行阻力优化了动力总成的匹配,在转毂上进行了动力性经济性试验.试验结果表明,优化方案有效,改善了整车性能,提升了产品竞争力.
【期刊名称】《汽车科技》
【年(卷),期】2015(000)004
【总页数】5页(P20-24)
【关键词】滑行试验;动力性;经济性;优化
【作 者】朱伟伟;陈刚
【作者单位】安徽江淮汽车股份有限公司,合肥230601;安徽江淮汽车股份有限公司,合肥230601
【正文语种】中 文
【中图分类】U462.3
朱伟伟
硕士研究生学历,现任安徽江淮汽车股份有限公司技术中心工程师,研究方向:商用车动力匹配工作。
整车的动力性经济性除了受动力总成的匹配合理程度的影响,也和整车的行驶阻力有很大的关系。目前,国内的很多企业都选择采用滑行试验测算整车的行驶阻力,并应用到转毂台架进行动力性经济性的试验。这种方法开发周期短,试验误差小。而且滑行阻力测定完成后可以结合相关仿真软件,更为准确的分析动力性经济性的优化方案。文中通过分析某款载货车的滑行阻力,改善了整车的空气阻力,并针对新的滑行阻力调整了发动机的万有特性区间的分布,优化了传动系的速比,方案实施后,试验结果表明改进效果明显。
汽车滑行是指汽车在水平路面且无风的条件下,加速至某预定速度后,摘挡脱开发动机,利用汽车的动能继续行驶的减速运动。可以根据车速与时间的关系计算汽车的行驶阻力,再设定底盘测功机进行道路模拟试验。
原车型是一款4X2载货车,设计总质量16吨,搭载4缸涡轮增压柴油机,手动变速箱,单级减速后驱动桥,整车基本参数如表1所示:
滑行试验依据相关标准进行[9][10],要求平均风速≤2m/s,最大风速≤3m/s,温度 5℃~35℃范围内;相对湿度小于80%;试验路面应为干燥、平整的混凝土或具有相同附着系数的其他路面,路面上不许有松散的杂物,纵向坡度0.1%以内。滑行过程中,每隔5km/h,记录一次滑行时间,试验往返各滑行4 次,取平均值,作为滑行试验结果,往返区段尽量重合。分别对竞品和原型车进行试验,最终试验结果如图1所示:
如滑行阻力图所示:原型车在低速段的阻力与竞品基本相当,而随着速度的增加,滑行阻力则大于竞品,根据工程经验,低速段对滑行阻力影响较大的是轮胎的滚动阻力,高速段对滑行阻力影响较大的是空气阻力,因此可以初步判定该车型的空气阻力不如竞品。为了进一步明确原因,对驾驶室做了CFD分析,从分析结果中可以看出,与竞品车相比,原型
车驾驶室的车顶存在明显的流动分离现象,导致整车的空气阻力较大。
出现这种情况的原因,是原型车驾驶室与装配的货箱相比偏低。为改善这种情况,对驾驶室顶部重新设计,提高高度,并再次分析,相关结果如下:
原型车驾驶室加高后,虽然增加了迎风面积,但是明显的改善了风阻系数,综合来看改进了空气阻力。改进后样车的滑行试验也验证了这一点:
整车的行驶阻力是动力性经济性的基础,动力性经济性的好坏还受发动机万有特性、低油耗率区间的分布和传动系速比匹配等因素的影响。因此需要基于整车的滑行阻力,对整车的动力匹配做进一步的分析,明确是否可以优化。
经过市场调研,明确客户的常用车速和档位,分析了等车速情况下发动机在MAP图上对应的工作区间[1]。
(1)根据市场调研可以得知,一般客户常使用5档或6档,就是最高档和次高档。常用车速为50-90km/h。
(2)计算常用车速对应的发动机转速ne
式中:ne是 发动机转速,单位:r/min;Ve是相应的车速,单位:km/h:ig是相应档位的速比:i0是驱动桥速比:r 是轮胎滚动半径,单位:m.
(3)行驶时,阻力等于整车的驱动力,就可以根据车速对应的阻力计算发动机所需的扭矩。
式中:Ttq发动机扭矩,单位N.m;Ft是相应的驱动力,单位是N;ηT是传动系效率
(4)结合第(2)、(3)步计算的转速和扭矩,得到对应的发动机功率。
式中:Pe是 发动机功率,单位是KW;
(5)结合已知的等速百公里油耗计算燃油消耗率。
式中:be是燃油消耗率,单位是g/(kw.h);Qs是等速百公里油耗的仿真数据,单位是L/100km,ρ是燃油密度,g为重力加速度常数。
(6)利用绘图软件,结合转速、扭矩和发动机的万有特性数据绘制发动机工作区间图,如图6所示:
定义发动机最低燃油消耗率为bemin,而把110%bemin对应的油耗线所包括的范围定义为经济区间[3],从图6可以比较直观的看出,原车常用车速对应的发动机区间偏离经济区间,而且随着车速的增高,愈发的偏离经济区间。这会导致经济性不好,而且随着车速增高变得更差。出现这种问题的原因是发动机的经济区间偏向低转速区。而且传动系速比匹配的偏高,导致整车的常用车速对应的发动机转速偏高,偏离了经济区间对应的转速,因此,准备采用两种措施进行改进:
措施1:通过重新匹配增压器,优化燃烧开发,扩大发动机万有特性的经济区间,但是发动机的原排会有一定的恶化,需要对后处理系统重新标定保证排放达标。改进前后的发动机万有特性对比如图7所示,发动机经济区间有了明显的扩大:
措施2:优化后的发动机万有特性,如图7所示,经济区间还是偏向于低转速,需要重新匹配较小后桥速比,把最高档和次高档常用车速对应的发动机转速区间向经济区间移动。同时加大变速箱低档位速比保证爬坡度>20%,结果如图8所示, 改进后的方案主要车速的工作区间明显优于原车工作区间。
江淮汽车货车改进工作完成后根据滑行阻力和整车相关参数,在CRUISE软件中建立整车的模型,如图9
如下,并在模型中设立相关计算任务,模块之间在软件模版上都有数据线相连接, 彼此之间传递信息[2][4],计算完成后,可以在软件专用的后处理模块中查看相关计算结果。
为了上述各种分析的准确性,并确认整车的实际性能,在转毂试验台架上进行了如图10所示的的动力性经济性试验[6]。
整理改进车的仿真和试验数据如表3所示,结果表明仿真值与试验值的试验误差控制在±5%以内,说明模型精度较高,对设计工作具有很强的指导意义。
通过对原型车、改进车和竞品车的试验数据的整理和对比, 改进后,整车的动力性经济性有较大的改善,尤其在高车速段经济性很差的问题得到了解决。与竞品相比在动力性经济性上也有一定的优势,增强了产品的竞争力。
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