【摘要】ES5250TXJ50修井机的艾里逊CLBT754DB变矩器,在与发动的连接部位始终存在漏传动油现象,始终处于非良好状态运转,这不但给设备正常运转带来了较大的设备安全隐患,也增加了生产成本、加大了环保的压力。本文通过对故障原因进行仔细分析,查出故障原因,采用加工回油槽、增设挡油环彻底解决了漏油故障;通过整改提高了设备运行的可靠性,减少了因跑冒滴漏而造成的浪费,改善了设备运转参数,充分发挥设备使用功能。
发动机飞轮壳【关键词】变矩器 漏油
1 漏油原因分析
ES5250TXJ50修井机在发动机与液力变矩器选型时采用了潍柴WD615 68G-2发动机和艾里逊CLBT754DB变矩器的组合,由于国产发动机与进口变矩器的接口部位不配套,厂家专门设计了一个过渡连接套予以解决。但是在投入使用后,五台修井机在发动机飞轮壳部位处均出现漏油现象。艾里逊CLBT754DB变矩器与动力机采用挠性盘连接,这个部位没有密封,属于开式传动,在变矩器连接前端上部有一取力口,上部安装了一个带泵取力器,取力齿轮
和带泵取力器的润滑采用的是变矩器传动油,这些油液从啮合齿面流过,起到了润滑、清洁、冷却的作用,油液再通过变矩器前端下部的回油孔经回油泵回到油底壳。造成漏油的原因有:A、回油泵出故障,不能及时将润滑油泵回油底壳;B、回油油道堵塞,油液不能到达回油泵;C、润滑油供油量过多。
针对五台修井机同时出现同一个漏油故障,首先排除了回油泵故障的可能性,把重点放到了回油道是否畅通上。通过对比XJ350修井机(采用CAT3306发动机和艾里逊CLBT754DB变矩器的组合)上变矩器与发动机的连接情况,分析其结构特点,进口发动机上与变矩器回油孔对应位置有一个回油槽。本连接套上没有设计回油槽,实物照片见图1,因此润滑的传动油无法正常回到油底壳内,油位上升,通过连接套流入发动机飞轮壳内,再从飞轮壳底部的排污孔漏出,造成了传动油不断减少,给设备运转带来了安全隐患,同时也造成了油料的巨大浪费。
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