总第237期
2020年12月 南 方 金 属SOUTHERNMETALS
Sum.237December 2020
收稿日期:2020-05-28;修订日期:2020-06-30
作者简介:董凤奎(1989-),男,2012年毕业于安徽工业大学材料科学与工程学院,工程师。
文章编号:1009-9700(2020)06-0043-04
C70S6BY钢连杆异常“亮线”原因分析
董凤奎,周成宏,麻国晓,刘文姗,曾 珊,周丽文
(宝武集团广东韶关钢铁有限公司,广东韶关512123)
摘 要:针对C70S6BY钢车削后发现的内圈表面异常“亮线”问题,通过使用直读光谱仪(OES)、光学显微镜(OM)、扫描电子显微镜(SEM)、碳硫分析仪等观察分析手段,对异样连杆进
行了化学成分检测、扫描电镜分析、金相检测、硬度检测、碳硫分析。结果表明:钢材内部存在严重的珠光体偏析区域,在车削过程中,车刀经过偏析区域时其硬度与正常区域不一致,硬度差异致使在这些区域与正常区域刀痕存在差别,形成目视观察的异常白亮线。关键词:C70S6BY钢;连杆;偏析
中图分类号:TG142.1 文献标志码:A
AnalysisofAbnormal"Bright line"ofConnectingRodofSteelC70S6BY
DONGFeng kui,ZHOUCheng hong,MAGuo xiao,LIUWen shan,ZENGShan,ZHOULi wen(BaowuGroupGuangdongShaoguanIronandSteelCo.,Ltd.,Shaoguan,512123,P.R.China)
Abstract:Thespecimenswereanalyzedbymeansofopticalemissionspectrometer(OES),opticalmicroscope(OM),scanningelectronmicroscopy(SEM),micropenetrationtesterandinfraredcarbon sulfuranalyzerforthe"bright line"problemontheinnerringsurf
acefoundaftersteelC70S6BYbeingturned.Theresultsshowthatthereareseriouspearlitesegregationinthesteel,resultinginahigherhardness.Thedifferenceinhardnesscausesadifferenceintheturningmarksbetweentheseareasandthenormalarea,andtheabnormalwhitebrightlineisobservedvisually.Keywords:steelC70S6BY;connectingrod;segregation
0 引言
随着汽车工业的飞速发展,汽车连杆制造工艺
也日新月异[1]
,胀断连杆技术应运而生。它突破传统加工与制造理念的局限,是一种能耗最少的材料无屑分离方法,成为汽车工业技术革新的重要推动
力之一[2]
,从根本上改变了传统的汽车连杆加工方法,具有十分显著的社会、经济效益。C70S6BY为典型
的胀断连杆用钢材,属于非调质钢,与以往调质
连杆生产相比具有清洁、节能、高效的特点[3]
。
某公司使用C70S6BY钢进行连杆生产,加工工艺为:下料→锻造→粗加工→涨断→精加工→成品,
其中一个连杆的大头内圈发现1条异常“亮线”。为了确认此“亮线”产生原因,对存在“亮线”的连杆
进行了化学成分分析、扫描电镜微观检测、金相检测、硬度检测、碳硫检测。通过以上检测分析手段,查明了C70S6BY钢连杆异常“亮线”产生的原因,并进行了相应的工艺调整。
1 理化检验
1.1 化学分析
使用德国OBLFQSN750 Ⅱ型直读光谱仪对开裂试样的化学成分进行分析,结果见表1。
表1 试样化学成分
w/ 元素CSiMnPSCrNiV实测值
0.703
0.228
0.577
0.02350.0609
0.122
0.056
0.036
标准值0.69~0.730.15~0.250.50~0.80
≤0
.0450.06~0.070.10~0.150.04~0.080.03~0.04
由表1检测结果可知,试样的化学成分在标准值范围内,符合产品要求。
1.2 宏观分析
目视观察连杆大头内圈的“亮线”,发现改变光照方向,时亮时暗,即与正常区域存在差,如图1所示。在蔡司体视显微镜下对整条“亮线”进行检查,发现在“亮线”区域与正常区域亮度不一致,但未在“亮线”区域发现异常缺陷,如图2所示。1.3 电镜微观分析
在超声波清洗仪中对样品表面进行清洗,去除表面污染物,然后使用扫描电子显微镜对整个“亮线”区域进行观察检测,未在“亮线”区域发现明显异常大颗粒非金属夹杂物,如图3
所示。
图1 目视观察“亮线”
形貌
图2 “亮线”
体视显微镜下形貌图3 扫面电镜下“亮线”形貌
1.4 金相分析
在“亮线”位置截取纵向试样进行粗磨、细磨、
抛光,试样经过4 的硝酸酒精腐蚀后目视观察发
现亮线区域发黑,如图4所示。金相显微镜下观察
发现试样正常区域组织为珠光体+网状铁素体[5],如
图5所示;“亮线”处组织与正常区域组织不一致,
“亮线”处珠光体较正常区域偏多,即存在珠光体偏析
现象,组织为珠光体+少量铁素体,如图6
所示。
图4 试样腐蚀后宏观形貌
1.5 硬度检测
使用ZwickZHμ A型显微维氏硬度计对零件
进行硬度检测,硬度检测结果见表2。
“亮线”处硬度平均值为320HV1,正常区域硬
度平均值为280HV1,“亮线”处硬度较正常区域偏
高40HV1。
4
4
南 方 金 属
SOUTHERNMETALS2020年第6期
图5
正常区域显微组织形貌
图6 “亮线”处显微组织形貌表2 零件硬度HV1
位置第一点第二点第三点“亮线”区域319319322
正常区域280278282
1.6 碳硫检测
在直径55mm的母材圆钢横截面上钻取9个部位的钢屑,如图6所示。使用碳硫红外分析仪对不同部位的钢屑进行碳元素与硫元素检测,结果见表3
。图7 取样示意
表3 碳、硫元素分析结果w/
位置123456789
碳含量0.6990.7570.7200.7340.7390.7070.7640.7270.755硫含量0.07480.08300.07270.07720.07880.07400.08280.07340.0809
从结果看,碳、硫元素有较大波动,其中碳的极差(最大值-最小值)为0 065 ,硫元素的极差为0 0103 ,即碳元素与硫元素在钢中存在局部偏析现象。
2 分析与讨论
“亮线”区域未发现异常的大颗粒非金属夹杂物,由此可知,“亮线”的产生与大颗粒非金属夹杂物无关[6-10]。
碳硫检测结果显示,碳、硫元素在钢中存在局部微观偏析现象。碳元素的不均匀致使热处理后钢材内部显微组织不均匀,在碳含量较高的部位产生了较多的珠光体组织,形成局部珠光体偏析现象。偏析区域
由于珠光体含量较高,其硬度较正常区域偏高,当车刀经过偏析区域时,由于其硬度与其它正常区域不一致,致使在此区域与正常区域产生的刀痕存在差别,形成目视观察下的异常白亮区域,由此可知“亮线”的产生与钢材存在偏析有关。
为了减轻钢材内部的偏析,在连铸过程将钢水过热度控制在10~30℃,结晶器电磁搅拌参数控制为710A/2 5Hz、末端电磁搅拌参数控制为600A/5Hz,凝固末端采用轻压下工艺,总压下量9mm。通过以上工艺,钢材偏析情况得到了有效的改善。
3 结论
1)C70S6BY钢连杆车削后异常“亮线”的产生是由于钢材内部质量控制不足,钢材内部存在较明显的偏析。
汽车连杆2)为了避免此类异常“亮线”,钢厂在生产过程进行了相应的工艺调整,改善了钢材偏析情况。
参考文献
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(下转第49页)
图1 低温吐丝金相(晶粒度10
级)
图2 高温吐丝金相(晶粒度10级)
2 结论
通过研究,明确提高钢材强屈比的途径,得出如下结论:加N
b合金有利于提高钢材的抗震指标;使用高成分、高温的轧制工艺能够增加抗震指标合格率;在高温吐丝时,Nb合金能够有效缓解抗拉强度的降低。同时确定了D
12规格HRB500E盘条的成分设计,提高了HRB500E性能稳定性,初检合格率大幅提升,免除了时效检验所占用的时间,库存时间、资金占用时间也相应减少,缩短了钢种交货周期,提高了品牌形象及核心竞争力。
3 结语
钢筋的高强度化是提高建筑物安全性和耐久性的关键。通过对D12规格HRB500E钢筋的试验,经多次优化,再通过生产组织模式的调整,阳春新钢铁2
019年HRB500E初检合格率大幅提升,6月份以后小规格微铌合金化HRB500E初检合格率稳定在96 以上。参考文献
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(上接第45页)
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