一、氧含量超标,煤气气拒爆炸 事故经过:1986年6月22日,某氮肥厂正常生产时,1号煤气炉下行煤气阀阀杆在突然脱落,造成该阀门不能及时关闭,使正在吹风阶段时的空气通过该下行煤气阀直接进人煤气气柜,导致气柜内半水煤气中氧含量在短时间内迅速上升。造气岗位并没有及时发现,而是由变换岗位发现触媒层温度上升,要求分析人员进行气体中氧含量分析时,氧含量已经达到5.7%,正要向造气岗位报告时,气柜已经发生爆炸。重约6.57t的钟罩顶盖沿着焊缝被撕裂炸飞,落在45rn远的压缩机房路边,砸死1人。一根长6m的气柜放空管飞落在90m处的合成塔顶上. 事故原因:操作人员未作巡回检查,未能及时发现阀门故障,致使气柜内形成爆炸性气体,由于静电作用引发爆炸。加之分析工未能及时报告分析数据,延误了时机,使气柜大量过氧,导致爆炸。 事故教训:煤气阀阀杆脱落是常见的设备故障,如果加强巡回检查,能及时发现,及时处理,就可以避免事故的发生。分析工发现分析数据有问题,必须立即报告有关岗位和调度室,以便尽快处理,避免重大事故的发生。 二、夹套爆炸,煤气炉爆炸 事故经过:1994年4月19日,某化肥厂检修后,6号煤气炉开始制气,15分钟后煤气炉发生爆炸,4人死亡,煤气炉炉体坍塌,煤气护厂房楼面、楼顶被炸坏。 事故原因:操作人员违反操作规程,开车前未将汽包上面的蒸汽出口阀和安全阀下面的根部阀打开,至使锅炉夹套憋压,夹套爆裂,热汽水进人炉内,大量汽化,压力迅速上升,导致煤气炉爆炸。 事故教训:严格执行操作安全规程,开车前必须仔细检查每一个应该开和关的阀门。汽包蒸汽出口阀,在开车之前就必须仔细检查是否已经打开,不能等到开车后。汽包上安全阀的根部阀,按照氮肥生产安全规程,不允许关闭,开车前必须严格检查,不能失误。 三、静电除尘器爆炸 事故经过:1986年8月20日,某县化肥厂在检修静电除尘器时,没有对设备进行隔离、置换,不取样分析就开始检修,当电工使用摇表测量绝缘电阻时,产生火花发生爆炸,当场死亡1人。 事故原因:该厂在检修静电除尘器时,没有对该容器进行彻底的隔离,虽然在进出口水封处加水,但是水没有加满(水未从溢流口处流出),实际上与生产系统没有完全隔离,煤气通过进口处泄漏到容器内,与打开人孔后的容器内的空气混合,形成爆炸性混合气体,遇明火或静电火花,发生爆炸。 事故教训:氮肥厂脱硫静电除尘器在使用一段时间后必须进行清理。但是,脱硫静电除尘器时,必须将设备与生产系统完全隔离(进出口处加水封,并保持有溢流水),再打开人孔,用蒸汽或惰性气置换,然后再用空气置换。最后经过取样分析合格后,办理进人设备(容器)证后,并有专人监护,才能进人作业。 四、变换炉爆炸 事故经过:1991年8月6日,某化肥厂正常生产时,中变炉突然发生爆炸,炉体拦腰炸断、炉内弊板飞出,落在35m处厂区道路上,砸死1人。爆炸气浪将饱和热水塔掀翻,压坏厂房和设备。 事故原因:经过分析,爆炸的原因是设备运行时长期超温过热,(持续时间在2000小时以上)。引起设备局部氧化、蠕胀、裂缝,产生材料脆性蠕变断裂而爆炸。造成设备局部超温的主要原因是变换炉内保温层局部损坏。 事故教训:变换炉内保温层施工时,必须选用耐火质量高的保温器材,施工单位必须选择具有一定资质的建筑队伍,严把质量关。加强对变换炉炉壁温度的检测,发现温度超高,应及时处理。严格工艺指标,严禁超温、超压。定期检查炉内壁保温材料完好,发现损坏,及时处理。 五、碳化塔爆炸 事故经过:1990年5月7日,某化肥厂检修碳化塔,拆卸水箱盖大螺栓时,因摩擦产生火花引起爆炸,2人死亡,1人重伤。 事故原因:检修碳化塔,未将塔内与系统彻底隔绝和置换,当拆除第一只水箱后,空气进人塔内,并与塔内可燃气体棍合,形成爆炸性混合气体,当拆卸水箱盖大螺栓时,发生金属摩擦,产生火花,引起爆炸。 事故教训:碳化塔检修是较易出事故的作业。必须将检修的碳化塔与生产系统完全隔离,在塔进出口阀门处加盲板,加水置换,要求水从塔顶最高处满水或使用氮气置换,并取样分析合格后,办理设备检修证后,才能进行检修作业。 六、脱碳塔自燃 事故经过:1993年3月,某化肥厂脱碳工段停车检修时,已经与生产系统福绝,并用燕汽对吸收塔和再生塔进行置换,当打开上述两塔人孔,让空气自然通风时,突然发现两塔塔内发生燃烧。操作人员迅速关闭两塔人孔,隔绝空气,并及时通入蒸汽,才将火熄灭。 事故原因:该厂长期使用含硫较硫的煤,前工段脱硫效率低,变换气中硫含量高,在脱碳塔内,部分硫化物吸附在塔璧及填料上,当打开人孔时,由于空气的对流,硫化物产生自燃,发生燃烧。 事故教训:要求使用低硫煤。提高半水煤气脱硫效率,降低硫含量。变换气进人脱碳前,增加干或湿法脱硫,进一步降低气体中的硫含量。定期清理脱硫系统。脱碳塔检修,必须先将塔与生产系统完全隔离,使用情性气或二氧化碳气对塔内进行置换,然后再进行检修。 七、铜洗塔液位计爆炸 事故经过:1992年1月14日,某化肥厂在正常生产中,精练岗位铜洗塔液位计玻璃板突然破裂,大量氢氮气体外泄,发生空间爆炸,死亡4人,多人受伤。 事故原因:液位计玻璃板质量差、气泡多、易碎,在安装和使用过程中出现裂纹。该玻璃板破裂后,大量氢气外泄,与空气混合,由于气体压力高,泄漏时,产生静电,立即发生空间爆炸。 事故教训:平板玻璃质量不好,耐压强度差,属于淘汰产品,应改成电接点或磁性翻板液位计。 八、合成塔出口管道着火爆炸汽车爆炸 事故经过:1991年4月26日,某化肥厂正常生产时,合成塔出口至废热锅炉进口一段高压管道突然爆裂,大量高压气体喷出并起火,冲向20m处的厂调度室,当场烧死7人。 事故原因:该厂自行修改设计,材质选用不当。原设计应采用1Cr18Ni9Ti钢管,但在施工中采用15CrMo钢管取代。还使用两个20号钢弯头直接与钢管焊接,焊接过程中没有下达工艺要求。由于合成塔出口温度超过300℃ ,钢管及弯头受到严重的氢腐蚀,致使弯头强度下降,发生爆裂. 事故教训:严格按照设计程序执行,变更设计必须有设计负责人审定。严格按照设计施工规定施工,金属焊接必须严格执行有关工艺要求.合成塔出口温度超过200℃,其管道必须选用耐高温耐氢腐蚀的高压合金钢。 九、循环机出口管道断裂引起爆炸 事故经过:1990年10月27日,某化肥厂合成车间1#循环机在运行中西侧气缸出口管突然从法兰盘上脱出,高压气体喷出,瞬间发生空间爆炸,并形成火灾,5人死亡,压缩机厂房及附属厂房全部被破坏。 事故原因:与机体连接的高压管道由于经常拆卸及安装,而发生严重变形,使管道的外螺纹与法兰的内螺纹不能有效接触。高压出口管道配管不合理,产生应力。管道长期震动,没有及时固定。 事故教训:严格执行高压管道安装及维修规程,对管道、法兰定期维护、检查、检侧。改进配管,使管道受力合理。高压管道必须经常检查加固,防止长期震动。紧固螺栓要合理,不能使用长套管紧固。 十、液氨贮罐爆炸 事故经过:1987年6月22日,某化肥厂,汽车槽车运输液氨途中,突然爆炸,罐体断裂,大量液氨外泄,10人死亡,47人中毒,大片庄稼被毁。 事故原因:该厂使用的液氨贮罐质量低劣,焊接质量差。该厂压力容器管理混乱,这台压力容器没有进行检查、检侧,没有记录台账,液氨超装。夏季中午气温高,使容器内压力上升,发生爆炸。 事故教训:氨罐制造必须由资质单位进行,并按照压力容器有关规程进行检侧,厂部要加强对压力容器的管理,容器上的安全阀要定期校验,保证灵敏、可靠。严格按照规定灌装液氨,严禁超装。 夏季运输液氨应安排在晚上温度相对低时进行。 十一、尿素中压系统爆炸 事故经过:1995年1月3日,某化工总厂第二套尿素系统的1台惰洗器、2台氨冷凝器、1台液氨缓冲槽同时发生爆炸,3人重伤,水泥框架及设备损坏严重. 事故原因:由于冬季气温低和低温冷却水的作用,液氨回收率高,气相中氨相对减少,使冷凝气中的氢、氧相对增加,达到爆炸极限,在静电作用下,发生爆炸。 事故教训:严格控制氨冷凝器中冷却水温度.控制尾气流速,减少静电产生的可能。在惰洗器内添加蒸汽或其他惰性气,减少易燃气体浓度。定期检查和更换惰洗器内防爆板,使其起到防爆作用。 十二、沸腾锅炉炉膛爆炸 事故经过:1980年4月15日,某县化肥厂使用合成弛放气给锅炉点火。由于没有对炉膛内进行通风置换和气体分析,就将燃着的火伸进炉膛,发生爆炸,点火人员死亡,部分炉墙严重损坏。 事故原因:该锅炉停炉后,弛放气阀门没有关死,炉膛内充满可燃气体。与空气混合达到爆炸范围,点火时发生爆炸。点火前没有对炉膛进行通风置换和取样分析。 事故教训:锅炉使用弛放气点火,必须有严格的管理制度。锅炉停用时,弛放气阀门必须关闭,并加盲板,挂牌警示。锅炉点火前必须对炉内进行通风置换和分析合格后才能点火。 |
合成氨典型事故案例分析
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