摘 要:RGH20C型道岔打磨列车采用两台1.98m3/min的螺旋式空压机。该空压机系统散热器位于发动机正上方车体顶部,一旦出现故障需登顶检修,在电气化区段难以处置,同时车顶检修危险系数较大,因此对空压机散热系统的改进势在必行。
关键词:RGH20C;空压机;散热;改进
DOI:10.16640/jki.37-1222/t.2016.17.190
1 RGH20C型道岔打磨车空压机系统概述
RGH20C型打磨列车采用能够自润滑和冷却4015827空压机系统,该系统主要有空气过滤器(F021824)、压缩机(3403164)、分离器(3403142)、散热器(3408115)等组成。正常工况下开始充风压力为730—750KPa,停止充风压力为830—850KPa,该系统具有空气过滤器阻塞指示、空压机温度报警等功能。其工作原理(图1)为:空气由空滤器A进入,在阀
门B处和空压机冷却液混合,经过空气压缩机C压缩后,直接返回空压机冷却液箱D或者通过阀F进入散热器E冷却后再返回冷却液箱D,压缩空气与冷却液在冷却液箱D中分离后经过散热器E冷却后进入气动系统。
2 空压机散热系统存在的问题及原因分析
2.1 存在的问题
经过长期的使用,我们发现该车型空压机散热系统存在散热效率较低、易堵塞、不易检修等问题,具体如下:
(1)散热效率低下,在设备高负载或环境温高时容易出现空压机超温报警,特别是在夏季或高铁作业(发动机负载大)过程中;
(2)散热器容易堵塞,因其在车体顶部,难以清理;
(3)更换配件困难,一旦散热风扇出现故障,在电气化区段无法登顶更换,需转线甚至回段才能维修,影响施工;
(4)安全性差,车顶维修属高空作业,存在较大的危险性。
2.2 原因分析
针对上述问题,结合职工反映的情况,我们查看图纸和资料,经过认真分析确定原因如下:
(发动机散热器1)空压机散热器邻近机房散热扇(道岔打磨车的主要废热源),该散热扇冷却发动机、液压油系统,产生大量废热,因而会影响空压机散热器的散热效率;
(2)机房散热扇吹出大量粉尘、铁锈等杂物,极易吸附在空压机散热器上导致堵塞,进一步恶化散热状况;
(3)登高作业危险性大,且在电气化区段无法进行,影响空压机散热扇的吹扫与维修。
3 改进措施
为提高道岔打磨车空压机散热效率和散热风扇的可维护性,结合道岔打磨车的实际情况,
经论证后我们采取了如下改进措施:
(1)将空压机散热器移至机械车车体后部侧壁,远离打磨车主要废热源,同时也远离机房吹出的粉尘(图2); (2)延长冷却液管路、增加冷却液容量,进一步提高空压机系统的散热效率(图3)。
4 使用效果
我们首先对03762号RGH20C型道岔打磨车进行了改进,经过近两个月的试用,确认其效果良好:
(1)将空压机散热器移到车体后部侧壁,极大减少了机房散热扇吹出的粉尘污染,日常保养即可除尘,有效解决了散热器容易堵塞的问题;(2)远离机械车主废热源,避免了作业和运行时发动机高功率运转,废热大量排放,导致散热情况变差的问题;
(3)冷却液管路由2米延长至8米,空压机冷却液量由4升增至6升,提高了夏季高温工况下空压机系统散热能力,防止空压机超温报警;
(4)提高了维修的安全性,检查保养不用登高作业,避免了坠落伤害事故,更好保证职工人身安全;
(5)保障施工进度,出现故障可及时排除,避免因转线、停点、回段等造成施工延误,保障施工进度,提高经济效益。
在两个月的试用期中03762号打磨车未出现一次空压机超温报警事件,证明RGH20C型道岔打磨车空压机散热器的改进工作达到了既定目标,我们已对段属其他道岔打磨车进行了改装,有效提高了道岔打磨车运用的安全性和经济性。
参考文献:
[1]铁路职工岗位培训教材编审委员会.钢轨打磨车.北京:中国铁道出版社,2011(05).
[2]RGH20C型道岔打磨车操作手册.
[3]RGH20C型道岔打磨车随车图纸.
作者简介:孙坤春,助理工程师。
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