Shebei Guanli yu Gaizao♦设备管理与改造
喷油螺杆空压机油耗高原因分析与对策油耗怎么算
王磊
(三门核电有限公司,浙江台州317112)
摘要:喷油螺杆空 的原理与油耗机理分析后,借助电站现场条件对一台空压机进行拆解检查,最后通过排除法获现场空油耗高的主要原因,并开发了具性的案,以消除电站现场缺陷。
关键词:喷油螺杆空;;油添加
0引言
喷油螺杆空是一种积转,广泛用于电力、化工、冶金等众多工业域。因阳转
喷油的性,喷油螺杆空的空气中,油,门的备空气油气分,油量,用用要求。喷油螺杆空油耗高是一种常见,多情况空气气油高,空油气分效要求。的油空气一开空@空的油耗常@
备,油,至可能成转子部件因缺油重磨损,这业带来较大的损Y
1现场故障情况
目前我公司电站现场7台喷油螺杆空
运6。间运现场,常发现
的消器、油,上
润滑油。
查空的@发现空油高于
家推荐值,甚至有空因缺油出现转的主要有四种,一种是顶驱房内两块AC120V转DC24V转换模块全部损坏,这个可能性很小;第二,转换模块前的TB11上的3F和4F两个熔断器损坏;第三,顶驱房TB13里两个DC24V输出的IF和2F熔断器烧坏;第四,从顶驱房至顶驱之间的通信电缆中两根DC24V电缆全部断开。现场遇到第三、四种情况较多,第二种较少,第一种没遇到过。分析原因主要是顶驱电缆总成老化,我们从游动电缆胶管的两头出通信电缆,然后从中出一黑、一白两根DC24V电缆,用两芯外置电缆将它们动电缆@Y
2.5Canrig顶驱正常工作中突然停止运行,Panelview显示"field fault"故障
常见原因:(1)顶驱励磁模块损坏;(2)顶驱励磁电缆断开;(3)顶驱励磁线烧断。
:励磁模块和顶驱励磁线圈故障,拆开顶驱房内顶驱励输出电缆@励模块的输出是常;
顶驱励线电@常换励模块换电Y这两中@电励线一烧坏@励模块损坏遇到一Y
现场遇到多的是励电缆断开@分析原因一是@励电缆线没@电过@接线烧坏;二是顶驱,堵转间过情况。以1台SSR M37PE型空为例,气量5.89m3/min,排气含油量3mL/m3。厂家推荐的油耗计算公式如下:
°—排气含油量X排气量X加载小时
!油耗花62
经计算,此空压机加载1h正常损耗!油耗=3E5;89F6o!
466.2
2.27mL。查生产工单领油记录,发现该空压机曾经平均1周需补3L润滑油,全24h,1h损耗!油耗=嚮3!#7.86mL,是正常损耗的7.87倍。鉴于空压机不可能724
全天加载,该空压机实际加载油耗值将更高,远偏离设计值。2原因分析与排查
空压机油管路存在异常泄漏和油变质的情况外,由厂
的油耗公可知,固气的喷油螺杆空
影响空油耗的主要因素是气油和间。受于电站现场的技术能力,考虑空、选与的问题,选现场一台转的喷油螺杆空压机•
索SSR M37PE-为样机,按由易到的思路分析与查,结果如下:
而没有采取措施。
3结语
50D电动中遇到的种种常见:分析和Y电出现@
@断、和的和过
@至成一的损Y因@常的
现场多,重平时的验积累
笔记,为后的铺垫,确保设备的稳、高效运,为安全生产保驾护航。
[参考文献]
[1]U.S.HAYDEN IPS#4317资料参考[Z],1999.
[2]Canrig顶驱操作手册[Z],2001.
[3]孟祥卿,蒋华东.电驱动石油钻机电气技术[M].北京:石油工业出版社,2015.
收稿日期:2020-03-16
作者简介:王军超(1982—),男,湖北枣阳人,工程师,现任土耳其项目SP011队电气工程师,研究向:石油电驱动技术。
机电信息2020年第15期总第621期73
设备管理与改造♦Shebei Guanli yu Gaizao
2.1管路泄漏
如空压机管路中存在漏油或漏气的现象,泄漏量越大,油耗也将越高:在对样机气路和油路的各接头进行目视检查和保压喷检漏液后,均未发现明显的油迹或漏点:
2.2加载压力控制器
加载压力控制器控制空压机的加载运行,如空压机加载频繁或时间长,一方面会增大单位时间油耗,另一方面也会增大油气分离器的负担,均会导致空压机的油耗增大:对样机加载压力控制器与相应电磁阀进行离线校验与检查,未发现异常:随后,查阅样机历史运行数据,发现样机加卸载频率约
分钟5,大分高2:
2.3润滑油
油的周期和添加量均会影响空压机的运行:单从增大油耗考,如油合,运行期间会产油或大量的油,油会堵塞油气分离器,油会
接随压空气如周期长,油会,从油气分离器;如油添加量合,液滑油会压空气气,增大油气分离器的负担:电
学分力,查样机的油添加历史和周期,得知油一的油,周期的运行4000h或2年;再者润滑油每次更换时
加入18L即充满油视,油添加量21L,油时加油量在油视镜4/5,高于行业经验值(油视1/2〜2/3处):2.4最小压力维持阀
压力阀的一保油分离器后压差不致大,气,以确保油分离效果:对样机的最小压力阀进行离线压试验,未发现异常:
2.5油分离器芯及回油管路
油分离器压空气中直径1的液态油,油滴析出后油分离器,后油管返回主机:如油分离器或回油管路堵塞,均会导致空压机的油耗增大:对样机的油分离器进行体,未发现滤网现象,只先链条扳滤时,曾将滤的外壳压裂。查询油分离器周期,
的运行2000h或:对样机油分离器下方的回油管进行检查,未发现堵塞情况,但发现排气管同油箱间有O型密封圈且一直未:
2.6油过滤器、温控阀与空冷器
油滤器、温控阀与空冷器均会影响空压机的运行温度,使油加,且容易发油,间接导致空压机油耗增大:样机加载时运行温在102〜1041,报警1052边缘:对样机空冷器进行目视检查,发现翅片表面严重积灰,查询维修历史仅压空气进行吹扫;查询样机温控阀的维护记录,发现从运行至今未进行任何处理,
己超的5周期,现场将样机温控阀放热水内验,发现伸明显;对样机的油过滤器进行破坏性体检查,未发现异常,周期的运行2000h或每年。
综上所述,考电技术力无法查的原因,样机油耗高的原因是加载频繁油添加量不合适、回油管路O型圈与温控阀老化、空冷器表面积灰:
3处理措施
鉴于电喷油螺杆空压机的结构基本相同,针对上述样机分析的结,对现场的喷油螺杆空压机进行如下处理:
3.1调整加载控制器的取压点
原先空压机的取压点位空压机气出口的管道,现将取压点调整至空压机储气罐上。储气罐体积较大,压力波动较空压机出口母管小,将设计规范书求的储气罐运行压
力加10%作为控制空压机加载的压力值,空压机加
载频率。
3.2更换回油管路-型圈与温控阀
查空压机回油管路O型圈与温控阀的使,然后统一进行。对油管,严控制行
验离油分离器芯底部2〜4mm),现无法排走油分离器积油或太深容易油管的情况:
3.3调整润滑油添加量
空压机的加油量设计,常油
将空冷器空压机机头和油管路的油,
的量加油只会导致油量:对现场的空压
机统一油视镜上液位(行验时2/3左右)来加注润油,整体油时先用新油对残油进行冲洗:
3.4清理空冷器表面积灰
空冷器或不锈的翅片管结构,相对,接用压空吹扫明显,高压水冲洗会对周围设影响:对现场的空压机,统一将空冷器下来,洗,用高压水和进行清洗:部分的空冷器,接位法兰螺接的结构,方后:述理后,对电站7喷油螺杆空压机进行期2个月的运行观察,空压机的运行温度由先前102〜104匸降至90;左右,基本未进行油,明上述处理措施对空压机油耗一的:
4结语
影响空压机油耗的较,查的方法与也较多:本文根据电7台喷油螺杆空压机的点,结合电站现的技术与水,1空压机样机进行查,导致电空压机油耗高的原加载频繁油添加量合适、回油管路O圈与温控阀老化、空冷器表面积灰,电空压机油耗高的:所的结分结,同行电在处理空压机油耗高时参考,具有一的借鉴:
[参考文献]
[1]刘建民,陈建军.螺杆式空压机运行及维护技术问答[M],北京:中国电力出版社,2010.
[2]上海英格索兰压缩机有限公司.空压机操作与维修手册[Z],
收稿日期:2020-03-24
作者简介:1986—),男,湖北荆门人,工程师,研究方向:核电动机械维修。
74