Architectural & Functional Glass №5  2020
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0 引 言
Low-E 玻璃由于其优良的节能性能,已经被广泛应用于建筑、汽车等领域。随着建筑行业的不断发展,建
筑设计的多样性,客户的需求也日新月异,普通的凸弧Low-E 弯钢玻璃已经远远不能满足客户要求,更多的凹弧Low-E 弯钢化玻璃也随之进入市场。由于镀膜设备腔体高度的原因,弯钢化玻璃需先镀膜(可钢化膜系)再做弯钢化处理。普通的弯钢化炉要求Low-E 面需向上进炉,也就是凸弧弯钢化。Low-E 面有膜层附着,膜面向下生产时与钢化炉辊道接触易产生擦伤,严重影响膜面质量。现在市面上有反弯的钢化设备,但由于其拱高及弯弧半径的影响,不能完全满足市场需求。本文将通过实验的方式来浅谈凹弧Low-E 弯钢化玻璃的生产中膜面质量的控制。
1 实验设计
表1 样品情况
品种
项目在线Low -E 离线Low -E
单银离线Low -E
双银规格(mm )1000×2000
1000×2000
1000×2000
数量(片)101010E 值
0.2
0.13
0.05
(1)实验名称:Low-E 玻璃弯钢化玻璃的生产工艺研究。
(2)实验设备:切割机一台,磨边机一台(配清洗机)
,弯钢炉一台(单室炉,上部带热风循环对流,
下部带压缩空气对流,硬轴弯风栅)。
(3)实验目的:观察不同Low-E 玻璃膜面向下弯钢化后的膜面质量情况。(4)实验样品:在线Low-E、离线Low-E 单银、离线Low-E 双银,规格1000mm ×2000mm。(5)玻璃钢化时的变形情况,见图1和图2。
图1 玻璃在炉内向上弯曲(凹型)
图2玻璃在炉内向下弯曲(凸型)
2 实验内容及结果
2.1 样片准备
取镀膜后质量合格的镀膜玻璃大板进行切割磨
边处理,为保证实验的准确性,要求镀膜玻璃大板无波筋、结石、气泡、划伤、脱膜、掉渣等质量缺陷。玻璃磨边后要求膜面无水迹、玻璃渣、胶印、崩边等质量缺陷,清洗质量良好。放钢化前待用。2.2 实验方案
以不同1000mm 或2000mm 为弧长进炉,将不同Low-E 玻璃膜面向下进炉进行弯钢化,Low-E 面与玻璃锡面吸热不一样快,玻璃在刚进入炉膛时由于Low-E 面吸热慢,锡面吸热快,玻璃会向下进行弯曲,通过调整加热炉温、加热对流、炉膛内摆动速度等关键工艺参数,观察弯钢化后膜面擦伤情况(弯弧半径统一为10000mm ),见图3。
Low-E 玻璃膜面向下弯钢化生产工艺研究
佘 杰,张 勇
(中国南玻集团吴江南玻华东工程玻璃有限公司,苏州 215200)
建筑玻璃与工业玻璃2020,№5
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图3 弯钢成品图
方案1:将准备好的在线Low-E 玻璃以1000mm 为高、2000mm 为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表2。
表2 方案1工艺参数
炉温
加热时间加热
功率摆动速度对流大小上部下部1
2
3
上部下部参数
A 69069526060/65100150200300参数
B
695690
260
65/60100150200
10
质量情况如下:观察两组实验结果,膜面未发现有擦伤及其它质量缺陷。
方案2:将准备好的离线单银Low-E 玻璃以1000mm 为高、2000mm 为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表3。
汽车玻璃膜
表3 方案2工艺参数
炉温
加热时间加热功率
摆动速度对流大小上部下部1
2
3
上部下部参数
C 69069532060/65100150200600参数
D 69569032065/60100150200050参数
E 69569036065/601010120050参数
F
695690
360
65/60
10
10120
60
质量情况如下:参数C、D、E 膜面均出现不同程度擦伤,室外透过及反射观察明显可见;参数F 膜面在边部有10mm 范围内轻微擦伤,室外反射及透过均轻微可见,且在中空胶深内,满足客户质量要求。
方案3:将准备好的离线双银Low-E 玻璃以1000mm 为高、2000mm 为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表4。
表4 方案3工艺参数
炉温
加热时间加热
功率摆动速度对流大小上部下部1
2
3
上部下部参数
G
69069534060/65100150200700参数
H 69569034065/60100150200050参数
I 69569038065/601010120050参数
J
69569038065/60
10
10
120
70
质量情况如下:参数G、H、I 膜面均出现不同程度擦伤,室外透过及反射观察明显可见;参数J 膜面在边部有10mm 范围内轻微擦伤,室外反射及透过均轻微可见,中部且在中空胶深内,满足客户质量要求。
方案4:将准备好的在线Low-E 玻璃以2000mm 为高、1000mm 为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表5。
表5 方案4工艺参数
炉温
加热时间加热功率
摆动速度对流大小上部下部1
2
3
上部下部参数
K 69069526060/65100150200300参数
L
695
690
260
65/60100150200
10
质量情况如下:未发现膜面有明显擦伤及其它质量缺陷。
方案5:将准备好的离线单银Low-E 玻璃以2000mm 为高、1000mm 为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表6。
表6 方案5工艺参数
炉温
加热时间加热功率摆动速度对流大小上部下部1
2
3
上部下部参数M 69069532060/65100150200600参数N 69569032065/60100150200050参数O 69569036065/601010120050参数P
695
690
360
65/60
10
10120
60
质量情况如下:参数M、P边部擦伤严重(距玻璃边部130mm,炉内辊道间距为130mm),参数N边部擦伤较之前轻微,参数O擦伤最为轻微,室外观察轻微可见。
方案6:将准备好的离线双银Low-E玻璃以2000mm为高、1000mm为弧长进炉。通过以下工艺参数,观察弯钢化后膜面质量情况,见表7。
表7 方案6工艺参数
炉温加热
时间加热
功率
摆动速度对流大小
上部下部123上部下部参数
Q
69069534060/65100150200700参数
R
69569034065/60100150200050参数
S
69569038065/601010120050参数
T
69569038065/601010120700
质量情况如下:参数Q、T边部擦伤严重(距玻璃边部130mm,炉内辊道间距为130mm),参数R边部擦伤较之前轻微,参数S擦伤最为轻微,室外观察轻微可见。
3 原因分析
在线Low-E钢化后无擦伤,离线单银、双银Low-E均存在不同程度的擦伤,由于在线Low-E膜面不含银层,所以可确定擦伤为破坏了离线Low-E的银层,室外观察发黄。
从以上实验情况可以看出,摆动炉内摆动速度是影响膜面擦伤最主要的原因之一。膜面向下钢化时,擦伤产生的主要原因是硅辊来回摆动与膜面接触产生的擦伤,由于膜面与锡面吸热速率不一致,导致玻璃进入炉膛后向吸热慢的面弯曲,弯曲程度越大,钢化后擦伤越明显。摆动速度越快,擦伤也越明显。减小摆动速度,可大幅减轻膜面擦伤情况。
加热对流的大小也是影响膜面擦伤的主要因素,对于不同的摆片方式,同种对流大小钢后擦伤情况不一。
以1000mm为高、2000mm为弧长进炉(玻璃横向进炉),加大上部对流、减少下部对流后,使玻璃在炉内处于“凸”型,只有前后位置与硅辊接触,接触面积小,加之前期炉内摆动速度慢,室外擦伤情况不明显,且均集中在边部。若增加下部对流,减少上部对流,玻璃在炉内易出现明显向上弯曲情况,钢后膜面中部会出现明显擦伤情况,室外观察清晰可见。
以2000mm为高、1000mm为弧长进炉(玻璃竖向进炉),需增加下部对流,减少上部对流,保证玻璃在进炉后处于平直状态,可减少膜面擦伤情况,但由于膜面与辊道接触面积大,受局部加热不均的影响,擦伤会出现不规则情况,室外观察可见。若增加上部对流,玻璃在炉内向上弯曲,边部与硅辊接触面积大,室外观察擦伤明显。
4 实验结论
从Low-E玻璃膜面向下弯钢化实验看可以得出以下几点结论供大家参考:
(下转第8页)
各实验方案附图如下:
擦伤
擦伤
图4 离线Low-E单银
擦伤情况(参数E)图5 离线Low-E单银
擦伤情况(参数F)
图6 离线Low-E双银
擦伤情况(参数I)
图7 离线Low-E双银
擦伤情况(参数J)
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2.5 熔窑换向系统设计
熔窑换向有两种方式,小炉换向和支烟道换向,两种方式各有优缺点,见表5。
2.6 熔窑澄清部与卡脖设计
前面讨论过,在卡脖的有效截面积内通过的参与成形的玻璃液量越大,从冷却部回流的玻璃液量越少,熔窑热耗就越低。在实际生产中,500吨/日的重箱油耗要比700吨/日的高2kg燃料油,所以,熔窑设计中应充分考虑卡脖有效通过率这个值的选择。
据硅酸盐学报,2019年2月第二期中由彭寿等的文章“卡脖宽度对玻璃熔窑能耗及运行质量影响的模拟”中介绍,550吨/日的熔窑卡脖宽度由4.0m减小为2.5m时,可提高熔化区、澄清区玻璃液温度10℃以上,实现熔窑单耗降低3%,熔化、澄清质量提高10%,因此,卡脖的优化设计,是提高玻璃熔窑热效率、实现节能减排的有效手段。
现提出卡脖优化的两种方案,见表6。
深层卡脖水包的节能效果已得到公认,深层卡脖水包有两种,水平插入式水包和垂直插入式水包,两者各有优缺点,见表7。
表7 深层卡脖水包比较
方式优点缺点
水平式水包设备投资少,更换方便。
水包插入深度不可调
节。
垂直式水包
水包插入深度可调节,
节能效果更好。
设备投资大,更换不
方便。
3 总 结
熔窑设计过程就是将浮法玻璃熔制理论、燃烧理论等在窑炉这个实体中具体表现出来的过程。只有认真地研究玻璃熔制的各种理论,结合生产实际研究玻璃的形成过程,才能更好设计出低能耗、长窑龄的窑炉。
表6 卡脖优化方案
方案内容优点
1以卡脖有效通过率350t/m2为参考值,在卡脖高度不变时相应缩小卡脖宽度,为了防止在熔
化部后两侧出现死区玻璃液,将熔化部后两侧窑型由直角窑型改为三角型窑型。
通过制定卡脖有效通过率,
对熔窑卡脖进行改进,以减
少从冷却部向澄清部的回
流玻璃液,以达到节能效
果。
2以卡脖有效通过率350t/m2为参考值,自熔化部热点起,熔窑窑底逐渐抬高与卡脖宽度部分缩窄相结合的方式进行改进。
3由于卡脖有效通过率的提高,从卡脖进入冷却部的玻璃液量减少,玻璃液带入到冷却部的热量减少。为了保持冷却部压力大于熔化部压力2Pa,就要提高进入冷却部的玻璃液的温度。为此,在设计上选择减少澄清部长度的办法,来提高卡脖部位的玻璃液温度。以皮尔金顿700吨/日为例:末对小炉到卡脖距离为14m,国内700吨/日的末对小炉到卡脖距离是18m。
(上接第14页)
结论1:玻璃在炉膛内摆动速度是影响凹弧Low-E弯钢化玻璃膜面质量的关键。玻璃在炉膛内摆动速度越小,擦伤越轻微。
结论2:在线Low-E膜面向上或向下均可以弯钢化处理。
结论3:对于弧长比直边长的Low-E玻璃做凹弧弯钢,需加大上部对流,保证玻璃在炉膛低速时向上弯曲,减少膜面与硅辊接触的面积,这样可以有效减轻膜面擦伤情况。
结论4:玻璃在炉内摆动时,膜面与辊道接触的面积决定擦伤的情况,接触面积越大,擦伤越明显,接触面积越小,擦伤越轻微。
5 建 议
对于弧长比直边长的Low-E玻璃膜面向下做弯钢化,可以使用以上试验方式在硬轴弯钢化炉进行生产;由于室外观察擦伤情况明显,对于直边长比弧边长的Low-E玻璃膜面向下做弯钢化,不建议使用硬轴弯钢化炉,可选用软轴进行弯钢化处理。此目的是保证Low-E玻璃膜面与辊道接触面积变小,减轻擦伤情况。
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