GT087L3K1空压机叶轮在线清洗系统
GT087L3K1空压机叶轮在线清洗系统
侯澄
摘要GT087L3K1空压机叶轮积灰,加装叶轮在线清洗装置进行清洗,介绍清洗操作规程.
关键词在线清洗叶轮规程
中图分类号TH17文献标识码B
,简介
GTO87L3K1空压机由德国Atlascopco公司生产,用于制氧
机组,近两年出现过故障停机再启动后,各级振动值特别是二
级振动升高现象,拆开二级,三级吸入管道,可见二级,三级叶
轮积灰严重(图1).用高压水冲洗积灰,清洁干净后,各级振
动恢复正常.
加装叶轮在线清洗装置,清洗装置将水增压后,通过各级吸
入管道的喷头进人
空压机,对各级叶
轮表面积灰进行清
洗,流程图见图2.
安装叶轮清洗
装置后进行试验,
在线清洗时,空压
机二级,三级振动
正常,一级叶轮清图1
洗时会出现流
量,压力不稳定
现象.
二,清洗注
意事项
(1)空压机
处于运行状态清
洗(空压机停车
时,禁止操作喷
水系统),每l0—
15天清洗一次.图2
(2)调节空压机气量≥50000m3/h,水箱水量>3.5m.
(3)二级,三级喷水阀处于关闭状态,打开清洗系统回流阀.
(4)清洗二,三级叶轮,一级叶轮不清洗.
(5)打开空压机二级气体冷却器手动排水阀.
(6)清洗前后分别记录一级,二级,三级振动值.
上牌去主油泵
控制油
图1汽轮机油系统图
泵出口管道
各轴承冷却轴颈,另一部分进入油箱中的注油器通过高压油
的射流作用将油带入主油泵入口,确保主油泵能连续不断地
供油.
2.故障原因
主油泵入口处断油.由于该汽轮机组润滑油油箱设置在汽
轮机下方的4m平台处,而主油泵设置在和汽轮机同轴的7m平台处.主油泵为离心泵,自身吸上高度不足,因此在油箱上设置围设_一理与维麓2011№5
了注油器,其主要作用是使外部的高压油进入注油器的渐缩管并迅速减压增速,使得润滑油油箱中的低压油被大量吸入,二者混合以后再流向扩压室中增压,并流向主油泵的吸入口.这一过程中,如果注油器动力油管中混入空气则会发生"气塞",主油泵
便瞬时断油,导致润滑油,控制油和速关油油压迅速下降,引起跳机.
通过观察,注油器的动力油管垂直于冷油器的进油口,润滑
路特斯eletre油中难免会混有少量空气,尤其是主油泵出口的高压油经过冷油器进口前的节流阀变成低压油,由于
油压下降混入润滑油中的气体容易释放出来并积聚在冷油器的上部.当空气积聚一定量后,随着润滑油的冲击,被冲到注油器的动力油管中,使得主油泵入口处发生"气塞"而断油,导致故障发生.
汽轮机组冷油器在设计时,在上部装置了排汽阀(图1c
处),在故障查中却发现该排汽阀处于关闭状态,这直接导致积聚在冷油器上部的空气无法排出.将排汽阀全开,并在排汽阀后加装节流孔板,确保空气能连续排走.
再次启动汽轮机,在汽轮机稳定运转几分钟后,抽汽管道有
剧烈冲击声,与此同时控制画面显示机组轴承振动急剧上升,运行人员紧急停机,转子仅惰走5rain后便停止,此后再盘车,已不能正常进入盘车状态.
三,在线清洗叶轮操作规程
(1)启动水泵(水泵初次使用需在泵前丝堵处加入引水,直
至水泵放气阀排出水为止).
(2)缓慢关闭水泵回流阀,调节水压控制阀至水压为1~1.2 MPa(压力参照表1).
海马
表1变形金刚2横炮
吸口压力水消耗量喷射压力冲洗时间压缩机阶段
,MPa/L,MPa/min
三级O.365851.O615
二级0.21780O.9120
总消耗水量几3340
水箱容积几5ooO
盐分残留,(mg1
传导~/(tLS/em)2xl05
水质
硅酸盐含量/me/L)0.1
碳酸氧含量/ms/L)5
传导率,(,cm)<lO
无矿物质水质
硅酸盐含量,(mgO.1
(3)缓慢打开三级喷水阀,调整三级喷水阀压力为0.4MPa,观
察空压机各级振动1min,无异常后将三级喷水压力调至0.6MPa, 再观察空压机各级振动1min,无异常后将压力调至0.8MPa,继续观察空压机各级振动lmin,无异常后将压力调至1MPa,观察空压机各级振动无异常后,清洗12min,清洗过程中如发现振动异常立即停水泵.
(4)三级叶轮清洗完毕后关闭三级喷水阀,停止清洗.
(5)缓慢打开二级喷水阀,调整二级喷水阀压力为0.4MPa,
观察空压机各级振动lmin,无异常后将二级喷水压力调至
0.6MPa,再观察空压机各级振动lmin,无异常后将压力调至0.8 MPa,继续观察空压机各级振动lmin,
无异常后将压力调至
1MPa,观察空压机各级振动无异常后,清洗18min,清洗过程中
如发现振动异常立即停水泵.
(6)二级叶轮清洗完毕后关闭二级喷水阀,停止清洗;检查
二级,三级喷水阀关闭良好.
(7)打开水泵的回流阀,停止水泵运行.
(8)检查二级气体冷却器手动排水阀,待水排净后关闭阀
门,清洁现场,完成清洗工作.
(9)记录清洗过程中的各级振动,温度,压力,流量等参数.
四,清洗用水标准
叶轮在线清洗装置使用的清水应严格按照表1标准.
使用表1标准的水质,保证水中不含有氯化物是非常重要
的,不要用涡轮冷凝水(疏水器中流出的水),不合适的水将会导致把外来的杂质附着在叶轮上,导致叶轮二次积灰.
五,清洗效果
分别在4台GT087L3K1空压机安装叶轮在线清洗装置,使
考斯特改装
用效果良好,利用检修的机会拆开空压机二级管道检查叶轮,表面非常干净,无任何积灰现象.清洗后的空压机,运行中也未出现各级振动高的现象.W11.05—0g
风云2两厢改装
作者通联:山东省莱钢集团莱芜天元气体有限公司山东
莱芜市钢城区棋山大街东首271126
E—mail:**************
[编辑利文]
第二次故障发生时,抽汽口处有剧烈冲击声,同时各道轴承
振动急剧上升.查运行记录发现,第一次故障跳机后,抽汽调解阀和抽汽截止阀未及时关闭.虽然抽汽速关阀自动关闭,但由于其密封性较差,导致低压集箱中的低压蒸汽经过三道阀门倒送入抽气管口,并遇冷变成冷凝水停留在抽汽管道中.
另外,疏水系统的布局也存在问题,抽汽管道和主蒸汽管道
的疏水同时排入疏水箱,由于主蒸汽的压力为4.1MPa,抽汽管道压力1.7MPa,造成汽轮机启动疏水时,抽汽管道的疏水被主蒸汽管道的疏水堵塞无法顺利排出.
当汽轮机升速至3000r/min后,抽汽管道中的水逐步升温
变成低温蒸汽且夹带部分水倒流入抽汽口,抽汽口处的中间汽封原先处于高温状态,遇湿冷蒸汽后发生急冷收缩,使中间汽封收缩变形,与汽轮机转子的动齿片剧烈碰擦,这种剧烈碰擦导致机组各道轴承的振动迅速上升,引起紧急停机.同时,也解释了机组停机时仅惰走5min便停止的现象,说明摩擦产生的热量已经将动静齿片粘在一起.
由于机组发生严重碰擦,需要对汽轮机开缸检修.机组开