GT087L3K1空压机叶轮在线清洗系统
侯澄
摘要GT087L3K1空压机叶轮积灰,加装叶轮在线清洗装置进行清洗,介绍清洗操作规程.
关键词在线清洗叶轮规程
中图分类号TH17文献标识码B
一
,简介
GTO87L3K1空压机由德国Atlascopco公司生产,用于制氧
机组,近两年出现过故障停机再启动后,各级振动值特别是二
级振动升高现象,拆开二级,三级吸入管道,可见二级,三级叶
轮积灰严重(图1).用高压水冲洗积灰,清洁干净后,各级振
动恢复正常.
加装叶轮在线清洗装置,清洗装置将水增压后,通过各级吸
入管道的喷头进人
空压机,对各级叶
轮表面积灰进行清
洗,流程图见图2.
安装叶轮清洗
装置后进行试验,
在线清洗时,空压
机二级,三级振动
正常,一级叶轮清图1
洗时会出现流
量,压力不稳定
现象.
二,清洗注
意事项
(1)空压机
处于运行状态清
洗(空压机停车
时,禁止操作喷
水系统),每l0—
15天清洗一次.图2
(2)调节空压机气量≥50000m3/h,水箱水量>3.5m.
(3)二级,三级喷水阀处于关闭状态,打开清洗系统回流阀.
(4)清洗二,三级叶轮,一级叶轮不清洗.
(5)打开空压机二级气体冷却器手动排水阀.
(6)清洗前后分别记录一级,二级,三级振动值.
上牌去主油泵
控制油
图1汽轮机油系统图
泵出口管道
各轴承冷却轴颈,另一部分进入油箱中的注油器通过高压油
的射流作用将油带入主油泵入口,确保主油泵能连续不断地
供油.
2.故障原因
主油泵入口处断油.由于该汽轮机组润滑油油箱设置在汽
轮机下方的4m平台处,而主油泵设置在和汽轮机同轴的7m平台处.主油泵为离心泵,自身吸上高度不足,因此在油箱上设置围设_一理与维麓2011№5
了注油器,其主要作用是使外部的高压油进入注油器的渐缩管并迅速减压增速,使得润滑油油箱中的低压油被大量吸入,二者混合以后再流向扩压室中增压,并流向主油泵的吸入口.这一过程中,如果注油器动力油管中混入空气则会发生"气塞",主油泵
便瞬时断油,导致润滑油,控制油和速关油油压迅速下降,引起跳机.
通过观察,注油器的动力油管垂直于冷油器的进油口,润滑
路特斯eletre油中难免会混有少量空气,尤其是主油泵出口的高压油经过冷油器进口前的节流阀变成低压油,由于
油压下降混入润滑油中的气体容易释放出来并积聚在冷油器的上部.当空气积聚一定量后,随着润滑油的冲击,被冲到注油器的动力油管中,使得主油泵入口处发生"气塞"而断油,导致故障发生.
汽轮机组冷油器在设计时,在上部装置了排汽阀(图1c
处),在故障查中却发现该排汽阀处于关闭状态,这直接导致积聚在冷油器上部的空气无法排出.将排汽阀全开,并在排汽阀后加装节流孔板,确保空气能连续排走.
再次启动汽轮机,在汽轮机稳定运转几分钟后,抽汽管道有
剧烈冲击声,与此同时控制画面显示机组轴承振动急剧上升,运行人员紧急停机,转子仅惰走5rain后便停止,此后再盘车,已不能正常进入盘车状态.
三,在线清洗叶轮操作规程
(1)启动水泵(水泵初次使用需在泵前丝堵处加入引水,直
至水泵放气阀排出水为止).
(2)缓慢关闭水泵回流阀,调节水压控制阀至水压为1~1.2 MPa(压力参照表1).
海马
表1变形金刚2横炮
吸口压力水消耗量喷射压力冲洗时间压缩机阶段
,MPa/L,MPa/min
三级O.365851.O615
二级0.21780O.9120
总消耗水量几3340
水箱容积几5ooO
盐分残留,(mg1
传导~/(tLS/em)2xl05
水质
硅酸盐含量/me/L)0.1
碳酸氧含量/ms/L)5
传导率,(,cm)<lO
无矿物质水质
硅酸盐含量,(mgO.1
(3)缓慢打开三级喷水阀,调整三级喷水阀压力为0.4MPa,观
察空压机各级振动1min,无异常后将三级喷水压力调至0.6MPa, 再观察空压机各级振动1min,无异常后将压力调至0.8MPa,继续观察空压机各级振动lmin,无异常后将压力调至1MPa,观察空压机各级振动无异常后,清洗12min,清洗过程中如发现振动异常立即停水泵.
(4)三级叶轮清洗完毕后关闭三级喷水阀,停止清洗.
(5)缓慢打开二级喷水阀,调整二级喷水阀压力为0.4MPa,
观察空压机各级振动lmin,无异常后将二级喷水压力调至
0.6MPa,再观察空压机各级振动lmin,无异常后将压力调至0.8 MPa,继续观察空压机各级振动lmin,
无异常后将压力调至
1MPa,观察空压机各级振动无异常后,清洗18min,清洗过程中
如发现振动异常立即停水泵.
(6)二级叶轮清洗完毕后关闭二级喷水阀,停止清洗;检查
二级,三级喷水阀关闭良好.
(7)打开水泵的回流阀,停止水泵运行.
(8)检查二级气体冷却器手动排水阀,待水排净后关闭阀
门,清洁现场,完成清洗工作.
(9)记录清洗过程中的各级振动,温度,压力,流量等参数.
四,清洗用水标准
叶轮在线清洗装置使用的清水应严格按照表1标准.
使用表1标准的水质,保证水中不含有氯化物是非常重要
的,不要用涡轮冷凝水(疏水器中流出的水),不合适的水将会导致把外来的杂质附着在叶轮上,导致叶轮二次积灰.
五,清洗效果
分别在4台GT087L3K1空压机安装叶轮在线清洗装置,使
考斯特改装用效果良好,利用检修的机会拆开空压机二级管道检查叶轮,表面非常干净,无任何积灰现象.清洗后的空压机,运行中也未出现各级振动高的现象.W11.05—0g
风云2两厢改装作者通联:山东省莱钢集团莱芜天元气体有限公司山东
莱芜市钢城区棋山大街东首271126
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[编辑利文]
第二次故障发生时,抽汽口处有剧烈冲击声,同时各道轴承
振动急剧上升.查运行记录发现,第一次故障跳机后,抽汽调解阀和抽汽截止阀未及时关闭.虽然抽汽速关阀自动关闭,但由于其密封性较差,导致低压集箱中的低压蒸汽经过三道阀门倒送入抽气管口,并遇冷变成冷凝水停留在抽汽管道中.
另外,疏水系统的布局也存在问题,抽汽管道和主蒸汽管道
的疏水同时排入疏水箱,由于主蒸汽的压力为4.1MPa,抽汽管道压力1.7MPa,造成汽轮机启动疏水时,抽汽管道的疏水被主蒸汽管道的疏水堵塞无法顺利排出.
当汽轮机升速至3000r/min后,抽汽管道中的水逐步升温
变成低温蒸汽且夹带部分水倒流入抽汽口,抽汽口处的中间汽封原先处于高温状态,遇湿冷蒸汽后发生急冷收缩,使中间汽封收缩变形,与汽轮机转子的动齿片剧烈碰擦,这种剧烈碰擦导致机组各道轴承的振动迅速上升,引起紧急停机.同时,也解释了机组停机时仅惰走5min便停止的现象,说明摩擦产生的热量已经将动静齿片粘在一起.
由于机组发生严重碰擦,需要对汽轮机开缸检修.机组开
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