化工和危险化学品生产企业事故案例(1) 
2009-05-04 09:23:40|  分类: 安全资料 |  标签: |字号大中小 订阅
 2008年元旦过后,在短短的半个月时间内,山西、重庆、云南和浙江等省(市)的化工和危险化学品生产企业接连发生5起较大事故。截至目前,5起事故已造成23人死亡、37人受伤,给人民众生命财产造成了重大损失。为深刻吸取事故教训,加强安全监管,遏制化工企业和危险化学品事故上升的势头,现将事故有关情况通报如下:
    一、 5起事故情况
    (一)山西省太原市太原华原化工有限公司"1.1"硫化氢中毒事故
    1月1日,山西省太原市太原华原化工有限公司发生硫化氢中毒事故,造成3人死亡。
    太原华原化工有限公司为从事煤焦油加工的危险化学品生产企业,主要产品为工业萘、沥青等。事发前,该企业因环保原因,已长期处在半停产状态,拟进行搬迁,仅有少部分管理人员和工人在岗,负责设备维护和检修。
    为拆迁做准备,1月1日,该公司的焦油加工车间组织清理燃料油中间储罐,该储罐是一个长7.1米、直径2.3米的卧式罐。16时许,在没有对作业储罐进行隔离,也没有对罐内有毒、有害
气体和氧气含量进行分析的情况下,一名负责清理的工人仅佩戴过滤式防毒口罩(非隔离式防护用品)就进入燃料油中间储罐进行清罐作业,进罐后即中毒晕倒。负责监护的工人和附近另外一名工人盲目施救,没有佩戴任何安全防护用品就相继进入罐内救人,也中毒晕倒。3人救出后抢救无效死亡。事后(4日),从与发生事故储罐相连的两个产品储罐取样分析,硫化氢含量分别高达为56ppm和30ppm。
    据初步分析调查,作业人员在清理储罐时,未将燃料油中间储罐与其它储罐隔离,未按照安全作业规程进行吹扫、置换、通风,未对罐内有毒、有害气体和氧含量进行检测。使用安全防护用品错误,存在有毒、有害气体作业时应使用隔离式防护用品,造成硫化氢中毒。现场人员盲目施救,施救人员没有佩戴安全防护用品的情况下进罐救人,造成伤亡扩大。
    (二)山西省太原市山西晋安科贸有限公司"1.7"爆炸事故
    1月7日,山西省太原市山西晋安科贸有限公司在拆除废旧化工原料储罐时发生爆炸事故,造成4人死亡、4人受伤。
    山西晋安科贸有限公司原为晋安化工厂(原为国防工办的下属企业)的下属单位,2005年破产后改制为股份公司,主要从事化工产品等经营业务。发生事故的废旧化工原料储罐原属晋安化工厂,晋安化工厂破产后资产划归晋东国有资产管理处,为了进行房地产开发,晋东国
有资产管理处委托山西晋安科贸有限公司拆除废旧化工原料储罐。发生爆炸事故的储罐为室内建造的半地下室储罐区,内有50立方米和60立方米两种储罐共24个,原用于储存甲苯、二甲苯、汽油、酒精等危险化学品。
    1月7日14时许,山西晋安科贸有限公司在储罐区进行储罐拆除作业时,在未对储罐(部分储罐处于敞开状态)进行置换,未对库房地沟和地面大量残油进行清理,未对作业场所进行动火分析、办理动火作业许可证的情况下,其雇用的7名民工分两组使用气割工具,进行动火拆除作业时发生爆炸,爆炸引起库区部分房顶坍塌,6人被埋在库房里,1名工人被爆炸冲击波作用飞出库房外面。作业的7名民工中,有3人死亡、1人重伤、3人轻伤。爆炸冲击波将储罐区一外墙冲倒,将围墙外另1名工人砸死。
    据初步分析调查,由于储罐区室内通风不畅,造成储罐散发的易燃易爆气体在室内积聚;山西晋安科贸有限公司无资质违章施工;在拆除废弃储罐时,未对作业场所进行动火分析、办理动火作业许可证,没有安排专人现场监护,违反操作规程,盲目动火,引起罐区厂房积聚的易燃易爆气体发生爆炸。
    (三)重庆市重庆特斯拉化学原料有限公司"1.9"中毒窒息事故
    1月9日,重庆市重庆特斯拉化学原料有限公司发生中毒窒息事故,造成5人死亡、13人中
毒(其中3人重伤)。
    重庆特斯拉化学原料有限公司主要生产、销售软磁铁氧体及其制品。发生事故的车间为该公司铁氧体颗粒生产车间。
    1月9日,该公司在铁氧体颗粒生产厂房内进行菱锰矿和稀硫酸反应的中间试验。14时许,2名工人下到循环水池边去关闭反应罐底阀时中毒窒息晕倒,落入1.6米深的循环水池。周边工人在未佩戴任何个人防护用品的情况下,相继进入循环水池施救也中毒窒息晕倒,事故共造成3名工人当场死亡,2名工人因抢救无效死亡,11人轻伤,3人重伤。
    据初步调查分析,中试试验中菱锰矿和稀硫酸反应生成的含有硫化氢的二氧化碳气体从反应罐进料口和搅拌器连接口逸出,在反应罐下部的循环水系统集聚。操作工人下到循环水池边去关闭反应罐底阀时,中毒窒息晕倒。企业安全意识差,对进行的中间试验没有进行危险有害因素辨识,对中试产生的气体组成和危害缺乏认识,没有采取必要的通风措施。工人缺乏应急救援知识,施救人员没有采取任何防护措施的情况下,盲目施救,造成伤亡扩大。
    (四)云南省昆明市云天化国际化工股份有限公司三环分公司"1.13"硫磺仓库爆炸事故
    1月13日,云南省昆明市云天化国际化工股份有限公司三环分公司(危险化学品生产企业)硫磺仓库发生爆炸,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。
    云天化国际化工股份有限公司三环分公司的前身是云南磷肥厂,始建于1972年,现有职工1197人,主要产品硫酸(175万吨/年)、磷酸(55万吨/年)、重钙(34万吨/年)等。
    1月13日2时45分,该公司储存硫磺的仓库内,昆明市东站工商服务公司(铁路运输装卸承包单位)的53名工人开始从事火车硫磺卸车作业,作业过程是从火车卸下并拆开硫磺包装袋,将硫磺分别倒入平行于铁路、与地面平齐的34个料斗中,硫磺通过料斗落在地坑中输送机皮带上,用输送机传送皮带将硫磺送入硫磺库。3时40分,作业过程中地坑硫磺粉尘突然发生爆炸,爆炸冲击波将料斗、硫磺库的轻型屋顶、皮带输送机、斗式提升机等设施毁坏,造成7人死亡、7人重伤、25人轻伤。
    据初步调查分析,事故发生的重要原因,一是天气干燥,空气湿度低,硫磺粉尘容易爆炸。二是作业时正值深夜,风速低,空气流动性差,造成局部空间内(皮带运输机地坑)硫磺粉尘浓度增大,达到爆炸极限,由现场产生的点火能量引发爆炸。引发爆炸事故的能量源正在调查确认中。
    (五)浙江省金华市浙江武义博阳实业有限公司"1.15"火灾事故
    1月15日,浙江省金华市浙江武义博阳实业有限公司发生火灾事故,造成4人死亡。
    浙江武义博阳实业有限公司成立于1999年,现有员工87人,主要产品的能力为:二甲基
硅油1500吨/年和室温硫化硅橡胶500吨/年。
    1月15日5时30分许,该公司的二甲基环硅氧烷(DMC)、二甲基硅油和白油分离系统废渣池着火,引起池内废渣和油水混合物沸腾外溢,引燃池边盛装二甲基硅油和二甲基环硅氧烷的塑料桶内物料。由于废渣池地势高,着火的物料流淌蔓延至成品简易仓库,引燃储存仓库中的硅油半成品(约500吨)和成品(约200吨),近百吨燃烧的物料流淌并包围地势较低的办公楼等建筑物。事故造成4人死亡。
    据初步调查分析,事故原因是博阳实业有限公司在2007年12月7日擅自改变生产工艺,将水改为白油用于冷却清洗废渣,废渣池边真空泵不防爆,操作人员在关停真空泵时产生火花,引燃废渣池中的轻组分和白油发生火灾。事故还暴露出工厂现场管理混乱、布置不合理的问题。
    二、事故暴露的主要问题
    上述事故暴露出当前一些化工企业和危险化学品生产企业有章不循、违章作业,从业人员安全意识淡薄的现象仍然十分严重;安全生产责任制和安全管理制度不落实,不重视安全工作,安全管理不到位,隐患排查治理不深入、不细致等问题依然存在。主要表现在:
    有章不循、违章作业现象突出。山西省太原华原化工有限公司安全管理严重不到位,虽
然公司制定了进入密闭空间作业的安全规定,但不执行;不能正确使用防护用品;在没有对作业储罐进行有毒、有害气体和氧含量检测分析,没有采取有效的防护措施的情况下,违章进入危险作业场所作业,导致事故发生。
    擅自改变生产工艺。浙江武义博阳实业有限公司为解决冷却清洗废水环保处理难的问题,没有经过科学、周密的论证,特别是没有经过安全论证,擅自将废渣冷却清除介质由水改为白油,又加之工厂布置不合理,现场管理混乱,物料乱堆乱放,危险场所用电设备不防爆,造成较大事故发生。
    3.安全培训不到位,从业人员安全意识差。在上述事故中,企业管理人员和作业人员对作业场所存在的危险性认识不足,安全意识差,违章作业;发生人员遇险时,盲目施救,致使事故中人员伤亡进一步扩大。
    4.对冬季化工安全生产的特点认识不够,没有采取必要的安全防护措施。一些企业没有认真分析冬季气候变化对化工生产安全的影响,对气候干燥易产生静电和粉尘容易爆炸的风险重视不够。另外,岁末年初,一些化工企业抢任务赶工期,忽视安全生产,放松安全管理。没有充分估计到临近春节从业人员的思想变化,管理松懈,思想麻痹,违章作业,造成事故多发。
    三、几点要求
    当前,正值隆冬季节、气候寒冷、干燥,影响化工安全生产的不利因素较多,又值岁末年初,历来是化工企业安全生产事故多发的季节。为遏制化工生产事故频发的势头,针对近期事故暴露的主要问题,提出以下要求:
    化工企业要进一步加强作业现场安全生产管理。有关化工企业要建立和完善并认真落实安全生产责任制和各项安全管理制度,特别是要严格执行动火、进入受限空间等特种作业安全管理规定,加强对特种作业的安全监控。在进行动火、进入受限空间等特种作业时,管理人员要在作业现场检查作业人员执行有关安全管理规定的情况。要严格作业前的安全条件确认,落实防范措施,安排专人监护,确保作业安全。
特斯拉再出事故    严格生产工艺变更管理。生产企业变更生产工艺时,要组织工程技术人员进行周密科学的论证,特别是要认真论证生产工艺改变给安全生产带来的影响,采取针对性安全措施,防范事故发生。
    加强安全教育和培训,进一步提高从业人员的安全意识和操作技能。化工企业要结合本企业实际和国内外同类企业事故案例,制定培训内容和计划,认真组织企业员工和临时进厂作业人员进行安全和应急救援教育培训,增强作业人员的安全意识和安全知识,提高遇险时
的自救和互救能力。进行特殊作业前,要进行专门的安全教育,务必使作业人员了解作业场所可能存在危害和危险,掌握防范事故的技能、应急措施和自救互救方法;遇险时科学施救,减少伤亡事故的发生。
    要切实加强废旧化工装置拆除过程的安全管理。近一个时期以来,废旧化工装置拆除过程中安全事故时有发生,要引起高度重视。一是废旧化工装置拆除前,业主要向拆除施工单位详细交待装置的实际状况,共同制定具体的拆除施工方案、安全保障措施和应急预案。拆除作业要由有相应资质和化工装置检修经验的施工单位承担,严格执行拆除施工方案。要按照化工装置检修动火作业安全规定进行管理,拆除作业前要彻底清洗置换拆除设备,彻底清理作业场所的可燃物,要对拆除设备和作业场所进行可燃、有毒有害气体分析,符合动火条件后方可进行拆除作业。拆除作业现场要安排专人监护,配备必要的消防器材,为作业人员提供符合要求的个人防护用品。
    化工和危险化学品生产企业要针对冬季安全生产的特点,加强安全生产管理,做好防冻、防凝、防火、防静电、防粉尘爆炸工作。当前,我国已进入隆冬季节,气候寒冷、空气干燥,对化工企业安全生产的影响很大。企业要注意做好防火、防静电、防粉尘爆炸工作,北方地区的化工企业还要特别注意做好防冻、防凝工作。寒冷天气对从业人员的岗位操作行
为影响较大,容易出现不按时巡检的现象,装置异常现象不能及时发现和采取措施,易导致事故发生。因此,各地化工企业要针对冬季安全生产特点,克服麻痹思想,强化安全生产管理,确保生产安全。
    6.各级安全监管部门要加强冬季化工和危险化学品生产企业安全监管工作。各级安全监管部门要针对冬季化工和危险化学品生产企业安全生产的特点,加大对重点企业安全监管的力度,督促企业认真做好防冻、防凝、防火、防静电、防粉尘爆炸工作。要认真落实全国安全生产电视电话会议和安全生产工作会议精神,按照"隐患治理年"的工作要求,及早制定本地区隐患治理工作方案,督促指导企业继续深入开展隐患排查治理工作,建立定期的隐患排查治理制度,使隐患排查治理工作制度化、规范化、经常化。春节将至,要组织对重点企业进行安全督查,督促指导企业消除事故隐患,确保春节和"两会"期间化工和危险化学品生产企业的安全生产。
    二○○八年一月二十二日
                                                  (来源:国家安监总局网站)
危险化学品生产事故分析
www.RiskMW 2011-03-16 16:35:09 互联网 浏览: 1035 发布评论( 0)
  一、事故基本情况
  (一)聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故
  2002年7月8日凌晨0点20分,一辆车号为鲁P-01568的20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,押运员谢甲文在关闭灌装阀门过程中,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员王伦芝吩咐押运员谢甲文立即关闭灌装区西侧约64米处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵),一边与厂值班人员联系并电话报警。2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和众疏散。聊城市及相邻县的公安消防部门也迅速调集警力,赶赴现场参加救援。现场救护队员组成了救人、堵漏、器材供应、供水、救援保障和现场警戒六个小组,展开抢险救援工作。搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散众2000余人。这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。
  液相连接导管突然破裂是造成事故的直接原因,液氨罐车上的紧急切断装置失灵是事故扩大的主要原因,企业安全管理制度和责任不落实是发生事故的重要原因。
  (二)山东峄山化工集团有限公司金乡尿素厂“9.15”液氨泄漏事故
  山东峄化集团金乡尿素厂尿素车间五楼氨冷凝器的下液管至缓冲槽之间的法兰短管(Φ108*4,短管长度为110毫米)曾于2002年7月31日、8月22日两次出现漏点,发生泄漏,均组织人员进行了“注胶堵漏”处理。9月13日,发现该漏点又发生泄漏,经反复研究,于 9月15日7点多钟开始实施堵漏,由于现场液氨泄漏较重,抢修人员均带滤毒罐式防毒面具,穿皮衩裤、橡胶靴、雨衣。9时许,发生液氨泄漏。作业现场五人徐新立、李志奎、张建国、李忠良、张福全被紧急送往金乡县第一人民医院。徐新立、李志奎、张建国当日经抢救无效死亡。9月18日,李忠良抢救无效死亡。10月12日,张福全抢救无效死亡。现场5人全部死亡。
  山东峄山化工集团有限公司于1999年1月租赁经营原金乡化工股份有限公司,租赁后称:山东峄山化工集团金乡尿素厂。由于该企业为租赁其他企业的设备,租赁后不能及时更新陈旧设备,造成该企业尿素车间氨冷凝器下液管严重腐蚀,管壁减薄形成漏点,在进行“注胶堵漏
”时,管道断裂,液氨泄漏,是造成这次重大事故发生的直接原因。
  (三)聊城市蓝威化工有限公司“4.17”事故
  2003年4月17日,聊城地区突降暴雨,致使聊城蓝威化工有限公司存放二氯异氰尿酸钠半成品的仓库(礼堂改建)周围积水通过北侧中部门槛进入库内,将仓库存放的二氯异氰尿酸钠半成品浸湿,引起化学反应剧烈放热,16点30分左右发生自燃,产生有害化学气体,造成严重中毒伤亡。这起事故共造成伤亡137人,其中中毒死亡4人,重度中毒6人,轻度中毒127人。
  礼堂改建的仓库北门进水,使内部存放的二氯异氰尿酸钠半成品发生自燃是造成事故的直接原因。企业违规储存危险化学品和有关管理人员失职是发生事故的重要原因。
  (四)淄川区寨里镇富兴化工厂“3.22”中毒事故
  2004年3月22日7时30分,富兴化工厂当班人员白怀宝发现二硫化碳粗品地下储罐池中一储罐(池内共两只储罐,储存二硫化碳精馏前粗品)进料口铁质球型阀门损坏,并把这一情况报告给了生产厂长刘克彬。刘克彬叫上白怀宝和李增勤(当班负责看锅炉)和他一起去维修阀门。
白怀宝和李增勤带着工具、顺着梯子先下到地下池里,将套在进料口外的塑料管拆下来。这时站在地下池上面的刘克彬让李增勤先上来去看看锅炉,李增勤便从地下池里爬上来去看锅炉。大约10分钟后,等李增勤再次来到地下池处时,看到刘克彬和白怀宝都倒在地下池内地面上,阀门已经卸了下来,储罐内上层的水也流了出来。李增勤急忙下到池内救人,拉了靠近梯子处的刘克彬两下,没有拉动,感觉头晕眼花,便赶紧爬了上来并大喊出事了。听到喊声,厂长刘延富和厂里的职工都来到出事的地下池处,刘延富在没有任何防护的情况下,首先下到池内救人,也晕倒在池内。8时30分,闻讯赶来的邻厂(淄川区鑫磊机械制造厂)职工吕杨憋住气几次下到池内先后将刘克彬、刘延富救了上来。在吕杨救人间隙,站在池外休息的时候,村民刘克华嘴上围上一条湿毛巾下到池内救人时也晕倒在池内。这时夏禹河村书记刘克山也赶到现场,用毛巾围着嘴又下到池内将白怀宝救了上来,并安排人叫了一辆出租车将三名中毒者送往矿务局医院。村民刘克善又将刘克华救了上来。这时刘延富的亲戚开车过来,把刘克华送到医院。后经矿务局医院诊断4人已全部死亡。
  在有可能产生有毒气体的场所进行维修作业时,未采取防护措施,且无专人监护,是这起事故发生的主要原因;在抢救过程中,应急救援措施实施不当,抢救者防护意识差,未采取安全有效的防护措施,造成了伤亡的扩大。
  (五)山东省平原永恒橡胶厂“4.20”重大爆炸事故
  平原永恒橡胶厂厂长武忠义,为了多回收产品, 在2004年4月19日下午16时左右,安排甲氧基胺盐酸盐车间主任王春雷改造精馏塔排空管,把精馏塔大冷凝器后排空管上的小冷凝器拆下,并将排空管封堵,拆下的小冷凝器安装到甲氧基胺、二甲氧基胺、三甲氧基胺三个储罐总排空管上;在甲氧基胺、二甲氧基胺、三甲氧基胺储罐排空管上分别加装了阀门。改造后的生产系统,原来的两套排空系统,只剩一套排空系统。由于加装了阀门,原来的自行排空变成了由人工操作阀门控制排空。20日8时上班后,甲氧基胺盐酸盐车间工人开始投料生产,三个储罐排空管上新安装的阀门均处于关闭状态。10时左右,压力表发生异常现象,几分钟后,车间突然发生爆炸,造成3人当场死亡, 3人受重伤, 5人受轻伤,生产车间报废,企业停产。20日下午18时左右和27日13时左右,又有2人经抢救无效死亡。这起事故共造成5人死亡,6人受伤,直接经济损失80万元。(风险管理世界网-安全员之家)
  未经科学论证,私自对现有设备进行改造是这起事故发生的主要原因。
  (六)临沂市莒南县阜丰发酵有限公司“5.11”爆炸事故
  2004年5月10日上午,阜丰发酵有限公司黄原胶车间主任王兴国到该车间安保班班长李学运,提出对酒精蒸馏工序中冷却装置的冷却水管道进行改造,需切割冷却水管道,焊接法兰,安装阀门。下午5时30分,有关人员办理了《动火证》。11日上午6时30分左右,开始焊接前的准备工作。7时30分左右,准备工作完毕,在整个车间未停产的情况下开始动火作业。8时15分左右,切割作业完成。8时30分左右,爆炸事故发生,致使4个酒精储罐内约有100立方米的酒精飞溅燃烧,当场造成10人死亡,2人重伤,4人轻伤,其中1名重伤人员在抢救过程中死亡。本次事故共造成11人死亡,5人受伤,直接经济损失396.8万元。
  事故的直接原因是由于在焊接作业时破损裸露的电焊电缆与酒精管道接触造成连电,因漏电打火引起酒精储罐内气相空间爆炸,造成酒精储罐罐体移位,酒精飞溅燃烧。在酒精蒸馏工序未停止运行,冷凝器、酒精管道、酒精储罐未进行清洗置换的情况下,企业有关人员违章指挥、冒险作业,是造成事故发生的主要原因。
  (七)济南华阳应用技术有限公司“11.14”有毒气体泄漏事故
  2004年11月13日,华阳公司3-巯基丙酸车间连续生产,13日20:00,该车间操作工王淑桂、刘福荣、王德芝接班后,按工艺程序继续生产。14日凌晨3:20,该公司负责设备维护
的生产部主任张树青到3-巯基丙酸车间巡查,约两分钟后,在巡查到车间内二层平台设备时,闻到车间空气气味异常,察觉到有毒气体泄漏,随即命令在场操作工赶快撤离。当时车间内有三名操作工,王淑桂一人在一楼,刘福荣、王德芝两人在二层平台。王淑桂听到张树青指令,刚走到车间门外即倒地,张树青跑出车间大门扶她时,失去知觉;刘福荣、王德芝两人往车间外跑的过程中也失去知觉。四人的呼救声惊动了隔壁车间的值班人员,值班人员随即打120求救。在等待120急救车的过程中,该公司部分职工在没有采取任何防护措施的情况下进入现场抢救中毒人员,在抢救过程中,又造成了多人中毒。本次事故共造成3人死亡,5人中毒,直接经济损失约200万元。
  该起事故的直接原因是由于3-巯基丙酸生产过程中,因系统内压力升高引起硫化氢大量泄漏,造成硫化氢有毒气体在车间扩散引起人员中毒,现场作业人员违反工艺操作规程操作,是导致这次中毒事故的主要原因。
  (八)平阴鲁西化工第三化肥厂有限公司“3.21”尿素合成塔爆炸事故
  2005年3月21日,中班接班后生产稳定,合成氨生产能力17.5机,尿素正常负荷0.75MPa。21时20分左右,尿素合成塔突然发生爆炸并起火。整个尿素车间主框架燃起大火,由十个筒
节组成的尿塔塔体断为三段,由上而下第十节在原地与基础连接,第九节向西南方向打入框架二楼楼梯方向,第一节至八节整体向东北方向飞出约86m,落至造气车间前,将外管架上的部分蒸汽、软水、提氢等管道砸断,坠入地下七、八米深。爆炸产生的强烈冲击波使尿素车间主框架遭到严重破坏,并且摧毁了生产厂区内的大部分门窗玻璃。本次事故共造成4人死亡,32人受伤,截至3月28日直接经济损失约780万元。