优化
伊士旺[1,2],苏艳君[1,2],赵铮[1,2],张德胜[1,2]
(1.长城汽车股份有限公司技术中心,河北保定市071000
2.河北省汽车工程技术研究中心,河北保定市071000)
[摘要]:废气再循环(EGR)可以有效降低NOx排放。对于采用EGR技术的多缸柴油机,若各缸废气分配不均会影响其燃烧稳定性,导致各缸工作不一致。本文采用1D-3D耦合计算方法,对试验中出现问题的部分负荷工况点进行CFD分析。通过对比EGR管处速度场及各缸EGR率,到优化方向,最终方案满足要求。
关键词:CFD;EGR均匀性;进气歧管
主要软件:A VL-FIRE;A VL-BOOST
引言
近期国家对环境问题非常重视,排放法规越来越严格,如何降低车辆排放已成为亟待解决的问题。EGR(Exhaust Gas Recirculation)是将部分废气通过进气歧管引入燃烧室,以降低缸内氧浓度和燃烧温度,达到降低NOx排放的目的。对于采用EGR技术的多缸柴油机,各缸EGR率分配不均,会影响各缸工作一致性,使NOx排放难以控制。本文利用CFD方法对EGR分布进行数值模拟,并依据仿真结果完成对EGR管位置及结构的优化。
1. 模型建立与分析方法
1.1 1D模型
本公司研发的某四缸增压柴油机在台架标定过程中1800rpm/9bar部分负荷工况点出现各缸工作状况不一致现象,且NOx排放难以控制。经多方讨论,初步怀疑是由各缸EGR分布不均所致,故对EGR分布进行仿真分析。
本次分析采用1D-3D耦合计算方法,边界条件由A VL公司1D热力学软件BOOST提供,3D模型由专业流体软件Fire计算。1D模型见图1所示,虚线框内表示进气歧管和EGR 部分。1D模型和3D模型的数据传递通过图1中的link单元完成。
在1D-3D耦合计算过程中BOOST模型首先单独计算30个循环,使1D结果达到收敛,然后自动通过link单
元将边界条件(质量流量和温度等)传递给3D模型。Fire应用1D模型计算得到的边界条件单独计算一个循环,得到初始的流场分布。最后,BOOST和Fire开始耦合计算,双方计算每一曲轴转角都相互交换数据。本次分析计算10个循环达到收敛,如图2所示。
图1 1D模型
图2 1D-3D耦合计算示意图
1.2 CFD模型
计算模型是依据实际进气系统3D 模型得到的内流场结构。进气总管偏于四缸,初始方案EGR管设计一个开孔,开口方向与新鲜充量进气方向相反。
本文采用A VL-Fire软件进行CFD计算,以评估EGR进入各缸是否均匀。计算网格为90%六面体的混合型网格,为节省计算时间,网格单元数量控制在10万以内。
求解器设置方面,设定管内空气流动为可压缩粘性湍流流动,湍流模型为k-zeta-f(四方程模型,精度和稳定性较好),激活能量方程、粘性导热方程及压力作用方程,壁面处理选择混合壁面,传热模型选择标准模型。动量方程、连续性方程选择二阶精度差分格式,其他方程选择迎风格式(一阶精度)。
图3 CFD 模型
2. 计算结果
2.1 评价指标
EGR 率计算公式为:
%100f
EGR EGR ⨯+=
m m m EGR 式中:EGR ——EGR 率
m EGR ——EGR 质量流量,kg/s
m f ——新鲜空气质量流量,kg/s 本次分析可以统计出每个缸进入的废气量和新鲜充量,从而可以得到各缸的EGR 率。 一个工作循环的EGR 率统计值计算公式为:
%100)(AVG ⨯⨯=⎰⎰mdt
dt EGR m EGR 带EGR 的多缸柴油机进气歧管要求各支管的EGR 分布均匀,根据A VL 经验,一个工作循环的各缸EGR 率差异为±10%。
%100AVG
AVG i ⨯-=
EGR EGR EGR 差异 i 为各缸,1.2.3…
2.2 结果分析
2.2.1 初始方案结果 对初始方案计算1800rpm/9bar 工况点,各缸EGR 率及与平均EGR 率的差异如图4所示。
图4 初始方案1800rpm/9bar结果
统计结果显示一、二缸的EGR率明显高于三、四缸,点划线为各缸EGR率平均水平。各缸间的最大EGR率差异为27.24%,超过评价指标±10%。
EGR流场分布云图也可以体现出各缸在进气时的EGR分布情况。在各缸进气流量最大时刻截取EGR流场分布云图。根据图4结果,在此只体现一缸和三缸的EGR流场分布云图,示意结果。
从EGR流场分布云图可以看出,不管是一缸进气还是三缸进气,一、二缸进气支管区域的EGR率明显高于三、四缸。这说明当EGR管只开一个孔时,废气与新鲜空气混合不充分,主要停滞在进气歧管一、二缸支管区域,使得一、二缸的EGR率较高。(实线框为一缸,虚线框为三缸)
图5 一、三缸进气时EGR流场分布
2.2.2 优化方向
基于初始方案结果,在以下两方面进行优化。
a.EGR管安装位置靠近稳压腔,新鲜空气与废气混合距离短,导致混合不充分,可将其往节气门方向适当调整。
b.初始方案EGR管只开一个孔,废气与新鲜空气接触面积小。将EGR管孔数增加至四个,以增大气体间接触面积,提高混合效率。如图6示意。
图6 EGR管四孔示意图
2.2.3 优化方案结果
优化方案1800rpm/9bar的各缸EGR率及与平均EGR率的差异如图7所示。
图7 优化方案1800rpm/9bar结果保定长城汽车
优化方案在此工况点下各缸间最大EGR率差异为7.71%,远低于评价指标±10%。
从EGR流场分布云图可以看出,当一缸或者三缸进气时,整个稳压腔内的EGR分布比较均匀。这说明延长废气与新鲜空气混合距离及增大气体间接触面积,可以实现废气与新鲜空气均匀混合。
图8 一、三缸进气时EGR流场分布
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