摘 要:本文根据某车型方向盘高速工况下摆振问题的反馈,建立整车有限元模型。通过传递路径分析(TPA),分析了转向节到方向盘振动传递的关键路径;再根据振动传递函数(VTF)分析,结合模态分析结果,确定了前摆臂后套Y向刚度不足为引起方向盘高速摆振
的关键要素。经过尺寸优化,将该向刚度提升至3500N/mm以上。经实车测试,高速方向盘摆振未再出现,问题得到有效解决。
关键词:方向盘;摆振;衬套刚度;尺寸优化
0 引言
摆振问题是机械动力学的研究范畴,广泛发生在火车、汽车、摩托车及飞机的起落架系统中。在汽车领域,转向系统在一定条件下会产生车轮绕着转向主销的持续摆动问题,从而诱发车轮侧偏角的摆动。这种形式的摆动通过转向系统反馈至驾驶员操纵的方向盘上,带来驾驶员开车“麻手”或者车辆跑偏的问题,影响整车适性和安全性。
根据方向盘摆振发生的车速区间不同,可分为低速摆振和高速摆振。低速时,车轮等动不平衡量对摆振影响较小,自激摆振占据主导作用;高速时,车轮动不平衡量对摆振影响较大,属于强迫摆振。低速摆振的车速一般低于50km/h,高速摆振一般高于60km/h。低速摆振和高速摆振并无绝对车速界限,由于方向盘摆振问题常涉及转向系统的间隙、松旷及其参数的匹配问题[1],在实际行车过程中,低速强迫摆振和高速自激摆振现象均可发生[2]。
某车型在更换前摆臂后衬套之后,实际行车过程中出现方向盘摆振问题,表现为车辆高速行驶时,方向盘出现沿圆周方向的高频抖动,振幅明显。本文利用有限元分析的方法,建立整车有限元模型;通过传递路径分析(TPA),确定轮胎至方向盘传递的关键路径;再对传递路径上的关键要素进行振动传递函数(VTF)分析,确定了问题点为前摆臂后衬套的Y向动刚度不足;后经尺寸优化,将该方向动刚度提升至3500N/mm以上,方向盘摆振问题得以解决。
1 有限元建模及模型验证
1.1 离散方式和边界条件
使用有限元软件进行离散,其中板件采用Shell单元,单元基准长度为8mm;铸件采用Solid单元,单元基准长度为2mm;焊点采用Acm单元模拟,螺栓采用Rbe2单元模拟;单元总数为13028335个,节点总数为5330096个,质量1453kg;
其中,模态分析为自由模态, TPA和VTF分析的激励点为转向节位置处,响应点为方向盘3/12点处。
汽车方向盘套 1.2 TPA/VTF分析
對整车有限元模型进行TPA和VTF分析计算,在转向节处施加1N的扫频激励,得到原状态和更换衬套之后的状态(现状态)两种情况下方向盘3点和12点钟的响应,如图1所示。
分别计算了转向节X/Y/Z三个方向的激励,结果表明仅有X向的激励,方向盘才有响应。对于转向节X向的激励,仅方向盘12点钟的Y向和3点钟的Z向有相应,表现为响应点处沿切线方向方向的响应,符合方向盘摆振的特征,初步表明了建模和计算的准确性。
针对行驶系中轮胎,由转动引起的激励频率与转速之间的关系可以表示为:
f = V / (S*3.6)
其中:V-----车辆行驶速度,单位Km/h;
S-----轮胎行驶时的周长,单位m;
依据以上公式,由车轮转动引起的激励频率约为14Hz,而理论计算的摆振频率为16Hz,二者有2Hz的差异。一方面理论计算使用的是理论周长,可能与实际情况不符;另一方
面可能是因为实际工况的衬套刚度、阻尼较为复杂,而仿真计算仅给定有限工况下的测定值,二者有差异。但理论计算和数值模拟的摆振频率相差不大,可以为后续的优化提供有效指导。
峰值频率对比结果表明,现状态峰值频率比原状态降低2Hz,说明更换后的衬套刚度发生了变化,进而诱发了方向盘的高速摆振。
根据测试结果,衬套的三向刚度分别为8355N/mm(X向),3210N/mm(Y向),1454N/mm(Z向)。下一步需对衬套三向刚度对方向盘的高速摆振问题进一步分析。
2 方向盘高速摆振问题原因
2.1 X和Z向刚度对方向盘摆振的影响
保持其他两个方向的衬套刚度保持不变,X和Z向刚度从3000N/mm变化至11000N/mm,间隔2000N/mm。计算了方向盘12点钟响应对转向节X和Z向激励的结果。随着衬套X和Z向刚度的变化,方向盘12点钟的响应并无明显变化,表明X和Z向刚度并非方向盘摆振的关键要素。
2.2 Y向刚度对方向盘摆振的影响
保持其他两个方向的衬套刚度保持不变,Y向刚度从3000N/mm变化至11000N/mm,间隔500N/mm发生变化。图2给出了方向盘12点钟响应对转向节Y向激励的结果。
分析结果表明,随着衬套Y向刚度的变化,摆振频率的峰值变化非常明显。表明Y向刚度是提升方向盘摆振问题的关键要素。
由图2可知,当衬套刚度处于3300N/mm以下时,随着衬套刚度的提升,摆振频率大体表现为线性增长;当衬套刚度处在3300-5000N/mm时,摆振频率保持不变;而当衬套刚度在5000-5500N/mm时,摆振频率有小幅提升,其后保持稳定状态。从经济型和可行性角度,建议将衬套的Y向动刚度提升至3500N/mm左右,此时可将方向盘高速摆振频率提升3Hz,同时对其他性能影响不大。
3 测试验证
经与供应商沟通,对该衬套刚度进行调整,使其Y向刚度提升至4000N/mm。经过实车在高速路况的测试,方向盘摆振问题未发生,表明了优化方案的可行性。
4 结论
本文根据某车型方向盘高速摆振问题的反馈,建立整车有限元模型。通过传递路径分析(TPA),确定转向节到方向盘振动传递的关键路径;再根据振动传递函数(VTF)分析,结合模态分析结果,确定了前摆臂后侧的衬套Y向刚度不足为引起方向盘高速摆振的关键要素。最后经过尺寸优化,建议该项刚度提升至3500N/mm以上。经实车测试,高速方向盘摆振问题得到解决,也为同类问题的整改提供了思路和方法。
参考文献:
[1] 刘宏飞. 半挂汽车列车横摆动力学仿真及控制策略研究[D]. 长春:吉林大学, 2005.LIU Hongfei. Study on the simulation and control strategy for yaw motion dynamics of tractor-semitrailer[D]. Changchun: Jilin University, 2005.
[2] 宣海军,苏荣,江腾飞. 汽车仪表板横梁系统固有振动特性研究[J]. 机械,2014(4):37-49
(中国核电工程有限公司郑州分公司 河南 郑州 450052)
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