汽车轴承
况,随着运转时间增加,靠近压缩机列轴承由于承受较大的应力,滚道表面产生磨损进而产生剥落碎片,轴承运转时出现卡顿以及异响
图6㊀轴承中心到皮带轮中心偏心距
4㊀改进措施
通过减小轴承中心到皮带轮槽中心的偏心距进行改善,改善后的各列轴承载荷和寿命计算结果如表4,靠近压缩机列轴承寿命从379h增加至737h,提升约94 4%㊂
表4㊀偏心距改善后各列轴承载荷及寿命对比
轴承位置当量动载荷/N
基本额定寿命/h
靠近压缩机列732.2737靠近离合器列
676
937
使用改善后的皮带轮重新进行压缩机台架耐久实验,实验后轴承转动正常无异响,拆解后内外圈滚道无异常,如图7所示
图7㊀耐久实验后轴承内外圈滚道
5㊀结论
通过对压缩机皮带轮轴承异响失效的原因进行综合分析,确认失效原因是由于轴承中心到皮带轮槽中心的轴向偏心距过大,导致靠近压缩机列轴承存在应力过大的情况,长时间运行后滚道产生磨损剥落㊂采用减小轴承与带轮槽中心偏心距的优
化方案,将单列轴承寿命从379h提升至737h,并顺利通过耐久实验考核㊂该研究为汽车空调压缩机皮带轮组件设计提供参考㊂
参考文献:
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YUZC,LIHL,ZOUYK,etal.Analysisofhubbearingnoiseofanidlingvehicle[J].AutomobileParts,2017(3):71-73.‘汽车零部件“编辑部郑重声明
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