大型固体助推发动机装药无缸浇注技术研究
李斌,陈炜,苏昌银,朱号锋,王京伟
(西安航天化学动力厂,陕西西安  710025)
摘  要:对发动机装药无缸浇注技术进行了研究 。按国内的二次料斗真空花板除气装药工艺 , 设计了药浆流入真空系统中成形复杂结构药柱的无缸浇注技术 ,经过小型燃烧室旋转式无缸连续 浇注工艺试验 、大型发动机药柱无缸浇注工艺演示试验 ,验证了无缸浇注的技术可行性 。提出在 大型固体助推发动机装药中采用无缸浇注工艺成型途径。
关键词:无缸浇注技术; 推进剂药柱; 固体助推发动机 中图分类号: V435.21  文献标识码: A  文章编号:1672 – 2191(2012)04 – 0081 – 0 5
固体火箭发动机具有瞬间大推 力 、结构简  单 、使用方便等优点 ,在航天领域得到了应用 。 大型固体发动机药柱成形技术仍是真空缸花板浇 注工艺技 术 ,由于固体运载发动机具有直径大
(2.5 ~ 3.5 m) 、装药量 大(50 ~ 120 t )的特点 , 现有 的发动机浇注工艺及装备难以满足其浇注生产需 求 ,鉴于研制更大的浇注工艺设备存在一定的技 术难度 ,并且大型的浇注设备必然带来更大的能 源消耗和建设费用 ,因此需开展大推力固体发动 机浇注新工艺技术及装备研究 。文中依据国外大 型固
体发动机浇注技术 ,研究通过无缸浇注技术 实现大型固体助推发动机的装药。
1  国外大型固体助推发动机浇注技术 [1]
欧洲库鲁已经建成 了“ 阿里安 5 ”运载火箭筒 体助推发动机的一些生产设备并投入使用 。“阿 里 安 5 ”运载火箭需要 2 个质量 247 t 的分段式固体 发动 机(分别为中段 S2 和后段 S 3),直径 Φ 3 m 。 其 中 ,中段发动机 S2 为圆柱形药 柱 , 3 个内壳 体连接接 头 ,长 10.05 m ,结构质量 20 t ,推进 剂质量 107.6 t ,分段总质量 127.6 t 。后段发动 机 S3 为圆柱形药 柱 , 3 个内壳体连接接 头 ,长  10.51 m ,结构质量 16.5 t ,推进剂质量 106.5 t , 分段总质量 126 t 。“ 阿里安 –5 ”运载火箭发动机 中 、后 段(S 2 、 S 3) 采用真空插管浇注工艺 ,推进 剂药浆通过加料料斗从 3 个不同的浇注点同时浇 注 , 料斗末端有 3 个 120 mm 插管 ,每个插管末 端均装有带孔浇注花板 ,插管面向芯模槽 。压缩
空气推动混合锅内的推进剂药浆进入料斗 ,流经
插管被花板分割成多股均匀的药条流入壳体 。 S3 药柱后部成型 :药浆从壳体小开口浇注 ,经 3 个 均
匀分布的芯模槽流入芯模上 部(面向喷管 座)。
S2 壳体上部为全敞开式 ,推进剂药浆直接从料斗 经插管流入壳体 。 S3 在浇注末期插入成型工装闭 合芯模槽来保证药型 。 S2 药柱上部成型与 S1 相 同 ,也采用圆柱形大成型板围住芯模的方式 ,成 型板上均匀分布有许多排气孔。  推进剂药浆通过自重流入壳体 内 ,整个浇 注过程壳体内不破真 空 ,直至最后一批推进剂
浇注结束后 ,释放真空至大气压 。采用 10 锅分 批连续浇注方式 ,浇注作业开始后所有操作均为
连续作 业
(中途不允许停 止),混合锅与料斗间装 有遥控调节阀控制药浆流速和流 量 ,每锅浇注  45 min ~ 1 h 。浇注坑直径 5 m ,深 19 m ,浇注坑
通过热水系统预热及散热器组保持恒温 50 ℃, 浇 注前壳体在真空环境 、浇注温度 50 ℃下预热 48 h
以上
。“ 阿里安 –5 ”运载火箭发动机装药过程中部  [2]
分工艺如图 1~2 所示 。
图 1  发动机在浇注坑内固定 Fig.1  Mot or fixed in cast ing p it
收稿日期: 2012 – 02 – 28
作者简介: 李斌(1976 – ),男,工程师,主要从事推进剂装药工艺技术研究。 : sunagoo *********
化学推进剂与高分子材料
Chemical Prop ellants & Poly meric M aterials
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图 2  浇注坑盖及插入芯模的壳体俯视图 Fig.2  Cover of cast ing p it and p lanform of
mot or case of insert ing mandrel
2  无缸浇注设计原理
无缸浇注是真空浇注的一种方式 , 它以发动 机壳体作为真空容器 ,取消了大型的真空浇注罐 ; 在壳体两端安装真空浇注密封工装 ,使壳体处于 密闭状态 。经连接在浇注密封工装和二次料斗上 的真空管线 ,对壳体和二次料斗内抽真空 ,真空 度 ≤ 1.07 kPa 。药浆通过一次料斗下落至二次料 斗内 ,经过二次料斗上安装的花板达到真空除气 的目的 ,并通过自重经由浇注工装流入壳体内 。 壳体在真空状态下可保证推进剂药浆的浇注质量 , 避免产生气孔或缺陷 。发动机浇注完成后关闭浇 注坑对燃烧室进行
固化 ,浇注及固化过程中的温 度控制通过电热循环水系统及安装在浇注坑壁上 的散热装置来完成 ,通过浇注坑内的温度循环措 施 ,可有效保证浇注坑内的温场在 ±3 ℃范围内 。 真空缸浇注及无缸浇注的设备安装对比见图 3 。
图 4  无缸浇注工艺流程图
Fig.4  Flow chart of cast ing process
wit hout use of cast ing bell
④在密封工装上安装浇注料斗 、胶管阀 、真  空热水管线、控制线路等。
⑤通过安装在浇注坑内壁上的散热器对浇 注坑进行升温 、保温 ,设定保温温度 50 ℃, 保 温 10 h 以上 。料斗采用保温夹套设计 ,来料前通  50 ℃保温水保温。
⑥控制壳体及料斗的真空度及必要的抽空 、 放气速率。
⑦来料后使用翻锅装置将推进剂料浆倒入一 次料斗内 ,调整料斗下料胶管阀的开度控制推进 剂稀浆浇注 ,控制二次料斗的加压等操作 ,完成 发动机燃烧室的装药 。配套设计的隔离监控系统 , 能够对壳体尾部 、料斗内及胶管阀开关的情况进 行实时监控。
⑧浇注完成后 ,将料斗和其他浇注工装吊走 , 关闭浇注坑 ,燃烧室继续在地坑内恒温固化 ,当 药柱各项技术指标达到工艺要求后 ,按照一定的 降温速率对固化系统进行降温至室温后 ,在地坑 内完成脱模操作。  2.2  无缸浇注系统组成
浇注系统主要由包括浇注工 装(密封工装 、 定 位锁紧机构 、下料装置 、胶管阀 、混合锅翻转装 置
等)、循环水系统 、真空系统 、压空系统和浇注 控制系统等组成 。固化系统主要由固化控制系统 、 循环水系统等组成 。系统采用隔离控制及手动控 制结合的方 式(图 5),全系统实现计算机控制。
a 真空缸浇注系统图
b 无缸浇注系统图
图 3  真空缸浇注固化与无缸浇注固化工艺对比 Fig.3  Comp arison of cast ing and curing p rocesses bet ween use and wit hout use of vacuum cast ing bell
2.1  无缸浇注工艺流程( 图 4)
①将壳体翻转后竖直吊入地坑内 , 壳体对中 放置在底座上并连接锁紧。
②在地坑内的分层平台上完成芯模及头部密 封装置的装配。
③壳体头部及尾部端面上安装成型板及密封 工装,将真空管线与密封工装上的抽空口连接。
图 5  系统控制关系图
Fig.5  Scheme of system control relat ion
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2.3  关键技术
为达到推进剂药浆在浇注过程中真空出气的目的,浇注过程必须在低真空环境(≤1.07 kP a)条件下进行。无缸浇注需要采用燃烧室壳体代替真空浇注缸建立真空,因此,应着重研究解决壳体抽真空方式及壳体与浇注工装之间的密封技术,保证在推进剂料浆浇注过程中,壳体内部始终保持工艺要求的真空度及真空平衡。
2.4  采用无缸浇注的优、缺点
对比传统的真空缸插管浇注工艺,在大型固体助推发动机装药使用无缸浇注固化系统存在以下优缺点:
①无缸系统相对真空罐系统一次资金投入少,运行费用节约。如采用真空罐浇注固化工艺,要满足直径Φ3.5 m 燃烧室的浇注固化条件,需要加工尺寸Φ5 m ×11 m 真空罐一套,与之配套的地坑尺寸和设备基础承重、为抽真空和壳体保温配套的真空系统、热水系统的电容量均要增加,造成一次性投资和日常运行费用提高。
②由于真空罐的直径和容积更大,致使真空罐系统设计难度加大,真空罐的加工、运输和安装问题都需要解决。此外,每次抽真空,整套气密封检查工作量大,难查出漏气部位。
系统主要由一次料斗、下料阀门、二次料斗、支撑架、连接板、真空罩、接料装置、壳体密封装置,导向装置、夹紧气缸及小支架等组成(图7)。
1
2
3
4
5
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11
1. 一次料斗;
2. 下料阀门;
3. 二次料斗;
4. 支撑架;
5. 连接板;
6. 真空罩;
7. 接料装置;
8. 发动机壳体及
密封装置;9. 导向装置;10. 夹紧气缸;11. 小支架
图7  无缸连续浇注工艺试验装置
Fig.7  Test device of cont inuous casting t echnology
wit hout use of cast ing bell
真空罩是无缸浇注的主要部件,在浇注过程中与发动机壳体接触压紧,形成密闭空间,保证浇注时真空度要求;罩内安装料位开关,用于检测药浆是否浇注到位;在罩内浇注口下设置推板阀,解决残留药浆的滴落问题。
壳体密封工装是针对试验发动机壳体专门设计的,在工装上法兰面设有密封槽,用于放置密封圈,壳体两端口装有密封圈,防止漏气。
假药试验推进剂药浆质量为20 kg ,共浇注4 台试验发动机。试验结果表明,料位检测装置、壳体密封装置、导向装置、真空罩等工作正常,满足发动机浇注工艺要求。
X 配方推进剂药浆试验药浆质量为25 kg ,共浇注4 台试验发动机。发动机浇注后,按试验发动机要求进行硫化、脱模,对第1 台发动机药柱进行解剖,药柱经解剖未发现气孔或缺陷。第2 、3 、4 台发动机药柱整形后,安装喷管及点火器,进行点火试验,并与用X 配方浇注的发动机试验结果进行比较,试验数据及比较结果见表1 。
3  无缸浇注工艺试验
3.1  小型燃烧室旋转式无缸连续浇注工艺试验
以某小型实验发动机装药进行无缸连续浇注技术试验[3] ,设计加工了壳体端口与浇注口密封联接过渡工装见图6 。燃烧室为大开口两端螺纹联接,药形为圆柱锥型;药形圆柱段向上为药浆浇注口。
图6  壳体端口与浇注口密封联接过渡圈
Fig.6  Transit ion ring of sealing joint between
case p ort and cast ing hole
化学推进剂与高分子材料
Chemical Prop ellants & Poly meric M aterials
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表 1  发动机点火试验结果 Tab.1  Test result of motor ignit ion
缸盖 下料套筒
试验发动机 燃速/(mm·s –1)
X 配方浇注的发动机
燃速/(m m ·s –1)
台号 比较结果
壳体抽真空管道
2 3 4
平均值
5.192
5.192 5.169 5.184
基本相同
摄像头视窗
5.176
经比较 ,试验发动 机(无缸浇注的 BSF 127 发 动 机)试验数据与 X 配方浇注的发动 机(在真空缸 浇注的 BS F127 发动 机)的基本相同 ,药柱表观质 量和各项技术指标均符合工艺要求 ,说明采用无 缸浇注发动机药柱的技术方案和途径可行 ,可以 进行无缸浇注放大试验。
3.2  大型发动机无缸浇注工艺演示试验
在小型发动机无缸浇注技术研究的基础上 , 为探索无缸浇注工艺在大型发动机装药中的应用 前景 ,选取了演示试验燃烧 室(图 8)进行无缸浇 注演示验 证 。燃烧室药形由小开口大翼柱组合 式芯模保 证 ,壳体为金属壳 体 。壳体直径为约  500 mm ,长 3 500 mm ,装药量约 800 kg 。药浆 为惰性推进剂,不同使用时间的黏度数据见表 2 。
图 9  无缸浇注时发动机燃烧室后部工装装配图 Fig.9  Diagram of cast ing t ooling inst allat ion without use of cast ing bell for aft p art of motor chamber
接料斗真空口
接密封罩真空口
接电脑设备
壳体
图 10  无缸浇注过程浇注工装连接方式
发动机支撑架Fig.10  Connect ion mode of cast ing t ooling
wit hout use of cast ing bell
使用真空软管与壳体密封罩上的抽真空接口 连接 ,对壳体抽真空 ,药浆在二次料斗充分除气 后 , 经由插管和单发喷头分散流入发动机内部 , 此时密封罩与壳体内处于低真空状态下 。密封罩
和浇注喷头设计时 ,充分考虑了药浆流动通道和 真空除气通道的相对独立 ,避免下料过程流动的 药浆堵塞除气通道造成壳体内残留气体不能排除 从而使药柱产生气孔 。通过摄像头观察溢料盘上 各溢料口充分溢料后 ,释放真空 ,关闭下料阀 。 拆除浇注工装 ,燃烧室转至固化阶段 。因条件限 制 ,演示试验采用了 Φ 3 600 mm 浇注缸作为壳体 保温装置和料斗等工装的支撑架。  3.2.1  主要工艺参数及要求
①浇注工艺参数 :下料花板直径 Φ 4 m m ;下
料速度每孔 5 ~ 8 g/min ;壳体及料斗内部真空度
0.8 kPa ;壳体及料斗保温温度 50 ℃;加压压强  ≤
0.4 M Pa 。 ②燃烧室在无缸浇注过程中 ,包覆壳体真空 图 8  演示试验燃烧室
Fig.8  Chamber of demonstrat ing exp eriment 表 2  药浆黏度数据
Tab.2  Viscosity dat a of prop ellant slurry
不同使用时间的黏度/(Pa·s) 样本编号
1 h
2 h
3 h
4 h
5 h  1
2
667 763
880 910
926 989
1 024 1 135
1 045 1 236
使用 Φ 3 600 mm 浇注系统进行燃烧室惰  浇注 ,包覆壳体芯模装配完成后 ,在包覆壳体尾 部装上专用定位盘 、单发喷头和插管及带有真空
管道接口的密封罩 ,在密封罩的视窗上固定一个 小摄像头 ,用以检测燃烧室溢料情况 ( 图 9) 。密 封罩上端依次连接二次胶管阀 、二次料斗 、一次 胶管阀、一次料斗 ( 图 10) 。
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度满足工艺要求,并在停泵保压30 min 内,真空
度≤1 kPa 。
③当二次料斗余料在料斗锥体段,药浆从溢
料盘上溢孔流出时视为燃烧室浇满,释放真空,
待真空恢复大气压时,关闭下料阀。
④燃烧室完成无缸浇注后,检查密封罩、抽
空管道及芯模内外表面,有无药浆渗漏情况。
⑤燃烧室固化后,检查药柱表观状态,应无
明显的气孔和缺陷。
3.2.2  试验结果
通过演示试验燃烧室无缸浇注试验,了解和
掌握大型发动机无缸浇注的关键技术特点及难点,
为进一步工艺应用和工艺、工装设计奠定基础。
验证试验结果如下:
①壳体试抽真空,真空时间≤20 min ,真空
度最低为0.275 kPa ,抽空效率较高,真空度满足
工艺指标要求。
②浇注后期,通过对二次料斗进行工艺加压
操作,加压压力0.3 MPa ,通过摄像头观察尾部
机口溢料后停止浇注。检查密封罩、抽空管道及
芯模内外表面,无药浆渗漏情况。
③燃烧室脱模力正常,组合芯片主芯棒脱模
顺利,脱模后,通过肉眼观察,药柱表面质量良
好,无明显气孔或缺陷。
方坯与药柱切药进行抗拉强度(σm)、延伸率
(εm、εb)和密度性能测试结果见表3 。
表3  惰性能数据
Tab.3  Performance dat a of inert propellant charge
σm /MPa  εm /%  εb /%  密度/
(g·cm–3)测试项目
–40 ℃20 ℃70 ℃–40 ℃20 ℃70 ℃–40 ℃20 ℃70 ℃方坯
药柱机口
1.504
1.272
0.442
0.380
0.184
0.148
78.4
69.3
118.7
105.1
95.8
93.2
145.4
144.2
148.5
144.2
120.0
113.7
1.791
1.788
注:σm为最大拉伸强度,εm为最大伸长率,εb为断裂伸长率。
验证试验中,部分密封面仍有漏气现象。浇
注后期壳体内存在较大压强差,造成药面浮动较
高,加压浇注下料困难。因此,在进一步研究无
缸浇注方式时,应着重考虑发动机真空度的平衡。
试验采用浇注缸作为保温装置和支承架,在
大型助推发动机进行无缸浇注时,应考虑浇注坑
整体进行保温固化的生产条件。
4  结论及建议
通过发动机装药无缸浇注工艺演示试验,得
出以下结论:
①结合国内的二次料斗真空花板除气装药工
艺,采用无缸浇注技术是可行的。此技术特别适
合大型发动机浇注受真空缸尺寸、承重和研制资
金有限的条件下的装药。
②设计的药浆流场能够顺利通过真空系统流
入复杂结构药柱内,使药柱表观质量良好,力学
性能达到技术指标要求。
③演示模拟的大型发动机结构复杂、联接密
封面较多,对壳体及联接装置密封的设计带来更
高要求。
近年来国内对无缸浇注工艺技术进行了一
定程度的研究,笔者针对大型助推发动机本身的
特点,结合现时期大助推方案研制阶段投资少的
状况,提出大助推装药中采用无缸浇注工艺的设
计思想,建议在工艺验证基础上,进一步扩大到
Ф3 000 mm 燃烧室装药,为实现今后大型固体助
推发动机研制,装药采用无缸浇注工艺方案提供
药柱成型途径。
参考文献
[1] 苏昌银,  朱号锋,  贺小林,  等.  大型发动机浇注技术
现状及发展趋势[R]// 固体火箭发动机装药与总装
技术.陕西西安,  2010.
Lillo F, M arcelli G, Ep ifani M, et al. Vega sol id
roc ket  mot o rs  in ert  p at hfin de rs  cast in g,  A IAA
2005 -3787[R],  2005.
朱号锋,  苏昌银,  王秀菊,  等.  小型固体火箭发动
机药柱连续浇注工艺技术研究[J].  固体火箭技术,
2005(2):  130 – 132.
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