丰田汽车制造公司案例分析
案例讲述了20世纪80年代,丰田汽车公司在美国创建了丰田汽车制造公司(美国)(TMM)。TMM采用了丰田生产系统(TPS),坚持准时生产(JIT)和自动化缺陷控制两项原则,实现了高效率和高质量的汽车生产装配。但到了1992年,佳美出了新款车型,座椅样式由原来的5种样式增加到10种,出口到日本和中东的款式更是增加了18种不同的座椅样式。座椅样式的剧增,导致了座椅组和汽车不相匹配等各种座椅的问题,使产出率降低到不足85%,10个百分点的下降意味着每个班次少生产45辆汽车。装配部负责人弗里森需要尽快了解并解决座椅问题,并且完善座椅问题修复的系统,使产出率重新提高。
2、座椅问题的归纳:
从案例中,我们可以归纳出座椅问题主要有以下几个:
(1)KFS有时会送来错误的座椅配件,这些座椅配件与任何一辆待返工的汽车都不匹配。(严重问题,影响产量)
丰田汽车公司简介
(2)从某个侧面角度上螺栓时,偶尔会出现串线问题,但团队领导应当可以使用螺纹工具在30秒内在线解决该问题。(容易解决)
(3)有人偶尔因使用手工工具损坏座椅外罩,但他们回忆不起来最近发生的同样情况。(很少出现)
(4)后座垫子的后面有个突出的钩子,钩子有时会绷断。但钩子的损坏频率已从每班次7次降低到每班次1次。(频率较低)
3、根据以上问题,弗里森需要建立问题恢复系统:
当前TMM对座椅问题的处理有标准化的响应措施:
(1)团队成员在安装有缺陷的座椅前,拉一下安灯线将问题报告给团队领导。
(2)团队领导再拉一下安灯线表示收到信息,给相应汽车加上标签以提醒QC检查人员注意座椅问题。
(3)装配有缺陷的座椅的汽车在下线时被送到1号诊断区,检查出现的问题可否在那里得
到解决。如果要更换座椅,那么汽车将转移到溢出停车区,在那里将订购替换座椅,等待KFS的特殊交付。有缺陷的座椅将被退回至KFS。
该措施能够解决每一台有缺陷座椅的汽车,且无需关闭整条生产线,因此该流程并没有问题。但措施仅是头痛医头的做法,不能根本性降低座椅的缺陷率,导致产量下降和过多的汽车进入溢出停车区进行离线操作。
因此,建议继续保留上述响应流程的同时,增加以下几项措施:
首先,要解决的问题是,KFS的配送准确率。与KFS磋商,建立奖惩措施。有效防止KFS配送不匹配的座椅配件(如一个月出现一次配送问题,KFS应赔偿5万美元影响产量费,如三个月内未出现一次配送问题,可奖励KFS公司1万美元)。根据双方认同的奖惩措施,大幅提高配送的准确率。
接着,是提高再订购的响应频率。目前KFS对于再订购是以一天两次的特别更换交付作为响应,建TMM应要求KFS更加灵活,根据当天的再订购数量来确定特别更换交付的频次,如果再订购数量较多,则以一天三次或者四次的频率来响应,以提高座椅问题维修效率和产量。
然后,需要解决后座钩子问题。因为改变制造钩子的相关工具将让KFS花费5万美元左右,虽然钩子损坏频率已降低到每班次1次,但是为了提高工作效率和产量,建议由TMM提供费用给KFS改进钩子工艺,从而大幅降低钩子的损坏率。
最后,是减少座椅装配过程中的失误率,提高团队协助效率。建立惩罚措施,如发现在装配过程中,损坏座椅的,进行相应惩罚,以降低失误率。对于串线问题,小组领导和团队成员应共同监督团队领导迅速在装配线上解决问题,避免问题的堆积。
通过以上措施,我们相信能够有效地解决座椅问题,同时也是遵循了JIT原则,避免了浪费,保证产量的可持续性。没有采用自动化缺陷控制原则,因为停止生产将产生很大损失。我们认为在装配线上处理有缺陷座椅是不合适的,除非是串线等小问题可以在线上解决,其他问题是可以采用以上措施进入溢出停车区解决。我们认为这个程序是TPS的一个合理的例外,因为座椅问题无法完全杜绝,只能最大限度降低错误率。
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